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XL系列砖混结构袋除尘器的设计与应用

更新时间:2009-06-30 10:40 来源: 作者: 倪小军 阅读:1957 网友评论0

1.引言

立窑烟气治理难,不在其烟气量大,也不在其粉尘浓度高,关键在其含湿量高(12%左右),腐蚀性强(H2SO 4、HF等)和人工操作窑面,工况波动范围大;加上近年来,立窑水泥厂为提高产质量、降低热耗都采用大风大料、暗火操作的煅烧工艺,使得立窑烟气下限温度变得更低(60℃左右),立窑烟气的露点在(45~55℃),酸露点温度更高。传统布袋除尘器的使用温度都在70℃以上,且是除尘器的出口温度,这使得许多企业用了除尘器以后,必须改变原有的操作方法(保证立窑烟气在80℃以上),这样不仅产量会降低很多,而且热耗也惊人地增加,因此出现了许多立窑企业虽上得起除尘器但用不起除尘器、有的白天开晚上停、有的干脆就停在那里不用的现象。

随着环保新标准GB4915—2004《水泥工业大气污染物排放标准》的实施,确保立窑“无烟无尘”达标排放已成为立窑水泥厂的生命工程。为使得立窑水泥企业在眼前的水泥行情下具有较强的竞争力,南京立窑所推出了“两磨一窑加环保,增产节能又降耗”的立窑企业整体升级改造技术。其新推出的“XL系列砖混结构袋除尘器”是其中“环保”的一个主打产品。是综合国内外袋式除尘器的优点,结合多年的实践而推出的一种新型专利袋除尘器。该除尘器既适合于机立窑烟气“湿、蚀、变”的特性,又适合于大风大料、暗火操作的生产工艺。

2.基本结构原理(见图1)

XL 系列砖混结构袋除尘器以砖墙及钢筋混凝土为本体,采用上部进风,含尘气体由顶部一个较大的均风调质仓均匀进入各室,较大颗粒由于惯性作用,直接落入灰斗,其余经滤袋过滤后进入滤袋外表面,后经排风阀,排风连接管,排风主管,由主风机、烟囱排入大气。随着过滤时间的加长,滤袋上的积灰增加,滤袋的透气性下降,系统的阻力增加,当系统阻力增加到一定程度后,除尘器自动启动清灰系统,通过设定好的程序启动反吹风机,然后关闭排风阀,停止该室过滤,同时打开该室反吹风阀,反吹风经反吹风主管,反吹风阀,反吹连接管,进入该室进行反吹。数秒后该室重新进入过滤状态。由于布袋上粉尘又细又粘,一次清灰效果并不太理想,经暂短时间后,程序重新启动反吹风机,对该室进行第二次反吹清灰。

图1  结构原理图

3 设计与应用

3.1 本体结构的设计

3.1.1 砖混结构是立窑除尘器的最佳选择

由于全钢结构的立窑袋除尘器具有散热快,耐腐蚀性差,投资成本高等缺陷,我们用砖混结构代替钢板结构,除尘器上的进出气主管、反吹主管、烟囱、灰斗及壳体采用砖混制作。因砖混结构具有吸热放热特性,对烟气有调质作用,使得除尘器能低温运行;砖混结构的防腐能力强,只要严格把握施工要求,除尘器的砖混制作部分是永久性的。由于砖块、钢筋等原材料水泥厂比较容易得到,水泥就更不用说了,这样就省去了大量的钢材、运费、安装费等,所以投资省。

3.1.2 砖混结构比钢结构制作用严格

许多水泥厂都喜欢砖混结构,很多水泥厂的上部烟囱,沉降室都用过砖混结构,但因开裂太严重,很多已改用钢板结构。所以水泥企业对砖混结构除尘器最担心的就是开裂问题。我们经过多年的实践,在XL系列砖混结构袋除尘器上采用了“统一表面张力”和“整体应力平衡”两大工艺手段,使除尘器成为一个坚实的整体。

3.2 清灰系统的设计

3.2.1 采用大口径、中长度、抗磨抗结露处理的化纤袋

内滤室布袋的直径一般都在Φ160~300mm范围内,长度一般在6~10m之间, 长径比一般在20~35之间。对于立窑烟气粉尘来说,口径越大,布袋的剥落性越就越好!同样口径越大,单位占地面积内的过滤面积越小,且袋口的张力也越大;布袋长径比除考虑平面布置,还应考虑到袋口风速,因为对于一定直径的滤袋,滤袋愈长,每根滤袋的风量愈大,袋口的入口风速愈大,对袋口的磨损也愈厉害。XL系列砖混结构袋除尘器采用Φ260mm×8.1m的抗结露处理的化纤袋,克服了传统用玻纤袋抗折抗磨性能差、半年一换的局面。

3.2.2 独特的花板布置

XL系列砖混结构袋除尘器采用独特的花板布置,使布袋在正常工作时处于共振状态,部分附在布袋内表面的粉尘因共振作用,落入灰斗,减少布袋上的积灰,降低除尘器的运行阻力。

3.2.3采用预热大气对除尘器进行反吹清灰(专利技术)

立窑除尘器的反吹一直是立窑除尘的一个难点。由于立窑烟气的露点在45~55℃之间,用大气反吹,要求窑烟气温度更高,特别是冬天和北方大部分地区;用排风机排出的洁气反吹,洁气温度虽比大气温度高得多,但由于除尘器出气反吹管的降温,大部分洁气在进反吹风机前就已经或开始结露,所以反吹风机叶片,反吹阀、管和花板的腐蚀很快!

XL系列砖混结构袋除尘器突破传统思维,通过砖混结构特有的烟气调质作用,将反吹主管安置在除尘室内(见图1),用除尘室墙体吸收的余热对大气进行预热,然后再通过反吹阀、管进行反吹,既解决了大气反吹温度低的问题,也克服了洁气反吹的腐蚀性强的缺点。

3.3 自动控制系统的设计

3.3.1 采用日本三菱公司生产的PLC控制器,性能稳定、可靠。

3.3.2 采用先进的在线检测系统,可随时检查除尘器的运行及排放情况,既方便检查,也符合新标准的要求。这一技术已在广东数十家水泥厂使用。

3.3.3 先进的传感采集技术。传感器是立窑除尘器的心脏,它的准确性、及时性直接影响除尘器的好坏,为此我们采用进口芯片,通过特殊制作而成。高灵感的传感器加上先进的控制系统和独特的挡料板设计,使得XL系列砖混结构袋除尘器在使用中从未出现过烧袋现象。

3.4 主运行无弯头、三通设计

虽然南京立窑研究所一直在研究立窑收尘器如何提高立窑产质量,降低热耗,但至今立窑收尘还仅停留在社会效益上。所以立窑除尘器在确保立窑“无烟无尘”达标排放的前题下,运行成本及维护费用一直是立窑企业评价除尘器好坏的依据。

布袋除尘器的阻力主要来源于两大块,一块是布袋阻力,约占系统阻力的2/3,另一块就是管网阻力,约占系统阻力的1/3,而管网阻力的75%来自弯头,三通。XL系列砖混结构袋除尘器从进气到将洁气排入大气没有一个弯头、三通(见图1),避开了弯头、三通制作麻烦、磨损快、运行阻力大的缺点。

3.5 自动控制最少化

现在的立窑除尘器都采用全自动控制系统,控制点多,加上水泥厂的工况条件相对较差,所以控制系统有时会出现一些故障,影响除尘器工作。我们一方面采用进口的控制系统,另一方面,我们将同一室的排风阀和反吹阀用一个气缸、电磁阀控制(见图2),不仅减少了控制点,铸造模具减少了故障,而且也节省了材料。

 

图2    排风、反吹连接管安装施意图

3.6 此除尘器存在的不足之处

由于本体采用砖混结构,客观上需要保养时间,因此施工时间需要有所保证,现场施工难度较大,施工工艺相当严格,才能满足设备的特定使用要求。

4 应用举例

湖南某水泥厂Φ3.2×11m立窑2台,均采用XL系列砖混结构除尘器,其单台投资如下:

(1)除尘器配件23万元;

(2)大小风机2.5万元;

(3)窑至除尘器的管道加保温2.5万元。

(4)电线电缆0.5万元;

(5)角铁预埋件1万元;

(6)土建14万元。

合计43.5万元。

自投入运行至今,一直随主机运行,经环保检测其粉尘排放浓度为31.73mg/Nm3。经多次检查一直无故障运行。现对其进行经济分析:

(1)系统总装机容量:(75+4+5.5)=84.5kW,因此除尘器运行阻力小。为充分降低其动力消耗,该厂为除尘器主风机配了变频。其总电流平均仅为 110A,故实际耗电为41.8kW,一年按照300天(7200小时)计算,电费按0.45元/kWh计算则全年电耗为13.54万元。

(2)滤袋寿命正常情况下可使用2年左右,按1.5年换一次计算,则年滤袋费用为2.5万元。

(3)设备至今零维修费用,花板,管道按4年一换,则每年需2.5万元。

(4)人员费用按1万元/年计。

(5)XL系列砖混结构袋除尘器投资费用为43.5万元,按10年计算,每年折旧费为4.35万元。

(6)该厂用除尘器之前是深暗火操作,烟气下限温度仅50℃左右,烟气在窑罩内就已经结露,窑罩、烟囱都是水,烟囱每年都需更换。而用了除尘器之后,由于采用强制抽风,底火上移,烟气温度略有增加,在60℃左右,刚好达到XL砖混结构袋除尘器配件的下限温度,基本可以使用。但经常温度低于60℃,除尘器时常不工作。为使除尘器达到最佳运行效果,我所工艺配料人员对其生料配方进行了调整,使其烟气下限温度在65℃左右,热耗增加20大卡/ kg熟料,年增加费用为3万元。

(7)回收粉尘,立窑粉尘排放浓度一般在3~30g/m3之间,由于现在该厂采用暗火操作,粉尘浓度较低,按6g/m3计算,出口按35mg/m3计算,则

(6-35×10-3)70000×24×300×10-6=3006 t

粉尘按60元/ t 计算,可增加效益18万元。

经计算,增加一台XL砖混结构袋除尘器,年运行费用仅增加9.35万元。按年产9.5万吨熟料计,吨水泥增加还不到1元钱。

5.结束语

从运行情况来看,XL系列砖混结构袋除尘器设计合理,一次性投资费用低,运行维护费用省,且更贴近立窑煅烧工艺。该除尘器自2003年投放市场以来,已在100多家企业使用,效果较好,是立窑烟气治理的首选产品。

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