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钢铁高炉煤气全干法布袋除尘应用实践

更新时间:2009-09-01 16:09 来源: 作者: 阅读:2174 网友评论0

4#750m3高炉煤气净化采用全干法布袋除尘,系统由布袋除尘、集灰输灰、冷却、管路阀门、控制系统等组成,在应用过程中对卸灰系统和灰仓进行了改进优化。应用实践表明,净煤气含尘量保持在1.2~3.3mg/m3且质量好,单座高炉年可降低电耗449万kW.h,节约洗涤水460万t,效益达 1500.4万元。

1 前 言

目前,高炉煤气净化多采用湿法除尘,而干法除尘是在高温条件下进行的煤气净化技术。与湿法除尘相比,干法除尘可简化工艺系统,合理利用煤气显热,提高煤气热效率,而且解决了二次水污染及污泥的处理问题,还可配套建设高炉顶压发电设备。为确保安全可靠,目前国内500m3以上高炉的煤气干法除尘在应用中都配备了湿法除尘系统,致使建设投入资金大,工艺复杂,系统操作、调整困难,而全干法除尘则一直未能在工业实践中得到推广应用。

2002年,莱芜钢铁集团有限公司(简称莱钢)对1#750m3高炉进行易地大修改造,受水资源匮乏和场地的制约,决定采用全干法布袋除尘系统。

2 工艺流程及系统组成

莱钢4#750m3高炉煤气干法布袋除尘设施由布袋除尘系统、集灰输灰系统、冷却系统和管路阀门系统、控制系统组成。其工艺流程见图1。

 

图1 干法布袋除尘系统工艺流程

2.1 布袋除尘系统

布袋除尘是干法除尘中最重要的设备,包括10个除尘箱体,正常情况下采取8运2备的运行方式。每个箱体进出口处设有全封闭电液动眼镜阀和电动蝶阀,其性能参数见表1。

表1  布袋除尘系统参数

 

项 目 技术参数
处理煤气量/m3.h-1 最大180000
过滤面积/m2 4700
进气温度/℃ 90~260
平均炉顶压力/MPa 0.11~0.13
净煤气含尘量/mg.m-3 <5
阻力损失/Pa ≤3000
过滤风速/m.min-1 0.46

 

2.1.1   LCM-M-4700长袋脉冲除尘器  该除尘器为外滤式,具有处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行可靠、维护方便、占地面积小等优点,是专门用于冶金行业高炉煤气净化工艺的大型除尘设备。主要由框架、筒体、中间灰斗、滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。荒煤气进入除尘器各分室筒体后,大颗粒粉尘被分离,直接落入灰斗,较细的粉尘均匀进入筒体中部而吸附在滤袋的外表面上,透过滤袋净煤气进入筒体上部并排入煤气总管。积聚在筒体灰斗中的粉尘达到一定料位排入下部中间灰斗,经降温冷却定时排入输灰系统,完成卸灰外运。

该除尘器采用筒体灰斗和中间灰斗两级装置,通过分时操作,有效地避免了卸灰过程中的煤气外泄;该装置有严密的保温设施,增设了氮气炮清堵、氮气反吹、压缩空气置换等,确保系统运行可靠。

2.1.2   应用高效能氟美斯滤袋和先进的氮气脉冲反吹工艺  氟美斯(FMS9806)滤袋具有耐高温、透气性强、清灰效果好、使用可靠等优点。滤袋上端采用弹性卡环形式,不但密封性能好,而且在维修更换滤袋时快捷方便。在袋笼的结构设计上,根据高炉煤气除尘器的空间特点,制作成三节插接式结构,安装、更换方便,使用寿命长达20个月。目前该系统运行情况良好,高炉净煤气含尘量低于5mg/m3。

布袋除尘器在运行过程中,随着滤袋上积灰越来越多,清灰效果亦随之下降,这时须反吹。国内绝大部分高炉的袋式除尘器采用煤气加压反吹清灰工艺,但操作工艺复杂,使用效果差。氮气脉冲反吹作为新的清灰工艺方式,近几年得到推广和应用,但由于技术不成熟,使用过程中存在诸多缺陷。莱钢采用该工艺时,设定氮气反吹压力0.32~0.41MPa、喷吹口径为DN25mm、氮气经过脉冲阀瞬时间全量喷入,脉冲阀喷吹一次时间0.6~1.2s,间隔时间为8s,使箱内差压保持在2kPa以下,所有运行参数结合实际进行了全面论证完善,确保了使用可靠。

2.2  集灰输灰系统

布袋除尘器10个箱体的灰通过两条横向刮板机、一条纵向刮板机及一台斗式提升机送至水泥大灰仓,下部设有一台双轴加湿搅拌机,灰通过集中加湿放出后定期由机动车运走。

干法除尘配套输卸灰系统采用:中间灰斗→埋刮板机→集合刮板机→斗式提升机→水泥大灰仓→加湿机卸灰外运的集中配置方式。系统整体密封性强,操作方便,卸灰时不会出现扬尘现象,现场操作安全、卫生干净。大灰仓由于存积量大,每天可集中两次时间卸灰,工作负荷和劳动强度大大降低。

2.3  换热系统

换热系统由4台冷热交换器组成,设置在布袋除尘器前,采用热风炉高温烟气和自然风为介质,以风机为动力,使进入除尘器内的半净煤气升温或降温,达到除尘器使用的温度条件,确保其内部布袋不致烧毁或结露。

2.4  管路阀门系统

为保证休风检修可靠切断煤气,进出口均设有DN1600mm全封闭电液动眼镜阀和电动蝶阀组。由于煤气在管道内的流速较高(最大为20m/s),除尘器所有入口阀门、伸缩节和冲刷弯头、导流板处都喷涂耐磨涂料。

2.5 控制系统

干法除尘整体装备采用PLC集控技术和微机控制,自动化水平高,通过PLC数据处理后,自动控制除尘系统内各部分的操作,并自动收集操作数据,编制各种报表,通过CRT画面系统操作可由自动转换为微机手动或现场手动,操作手段全面。

3 系统改进

(1)原筒体和中间灰斗输卸灰均采用星形给料机→气动卸灰球阀的配置方式,但由于除尘灰温度高达70~150℃,产生了热涨效应,星形给料机的轴和轴套容易热涨抱死,致使故障频繁,无法卸灰。对输卸灰系统进行改进,将10个箱体的筒体给料机撤除,中间灰斗下部给料机和球阀位置进行了互换。改进后,消除了原缺陷,系统输卸灰顺畅、稳定。

(2)除尘灰进入灰仓后,由于温度下降、部分饱和水冷凝析出造成除尘灰凝聚结块,灰仓内墙壁为水泥抹面,壁面粗糙,致使大量积灰凝结,无法正常卸灰。为消除该缺陷,参考箱体卸灰氮气炮原理,引接一条压缩空气管,在灰仓平台上补装空气炮,然后于灰仓出灰口上部四个面分别打眼引入压缩空气,卸灰过程中使用空气振打,解决了卸灰难题。

4 应用效果

莱钢高炉煤气应用全干法除尘后,除尘效率达到99%的水平,净煤气含尘量低。含尘量一般保持在1.2~3.3 mg/m3,确保了热线供应煤气优质、高效;净煤气温度保持在120~180℃,含物理热高,有利于提高高炉风温,降低焦比。另外,净煤气含湿量低,减少了对煤气输配设施的腐蚀;全干法除尘最显著的特点是节电、节水,与湿法除尘相比,以750m3高炉为例,年可降低电耗449万kW.h,节约洗涤水460万t,扣除年运行费用310万元,年直接经济效益达1500万元,具有显著的节能环保效果。

但目前生产中尚存在以下问题:

(1)高炉操作因素。全干法布袋除尘适应的环境主要是稳定的高炉操作,目前使用的氟美斯滤袋工作温度在90~280℃之间,温度过高会烧毁布袋,温度低会使布袋结露,因此控制好进入箱体荒煤气温度是布袋除尘器应用成败的关键。

(2)滤袋的材质和安装问题。目前使用的高温滤袋其材质都是玻璃纤维,品种为无碱玻纤刺毡,脆性大,不耐磨耐折,同时脉冲布袋由于有骨架支撑,如果安装操作不当或骨架装配偏斜极易损坏滤袋,影响其使用寿命,必须严加注意。

(3)除尘器箱体数量问题。从目前的配置看,10个箱体8运2备的装备基本能满足负荷要求,但从实际运行看,如果投运的箱体加多,箱体内部差压会随之减小、设施冲刷影响降低,运行方式调整手段增多,若投资和场地不受大的制约,可考虑适当多上箱体。莱钢在2003年1880m3高炉的建设中就采用了18运6备的方式。 

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