电除尘器在氧化铝焙烧中的应用
山东铝业股份有限公司氧化铝焙烧使用回转窑系统,早期的收尘装置始于60年代初期,在当时的除尘效率比较高。随着国家对环保要求的提高,选用高效率的电除尘器成为亟待解决的问题。
焙烧氧化铝的原料是含附着水12%的湿氢氧化铝,其焙烧过程所需的热能靠燃烧重油提供。为了降低热耗,减少烟气排放的含尘浓度,于1996年引进了德国鲁奇公司日产1600t的氧化铝焙烧炉。为了充分利用热能,湿氢氧化铝首先进入管道中与废热气进行热交换,脱去附着水,然后氢氧化铝和废热气的混合物进入电除尘系统,经折流板和电除尘收下的干氢氧化铝再进行高湿焙烧。由于该项工艺的特点所致,除尘系统的进口含尘浓度为1000g/m3,颗粒的平均直径40μm,烟气温度150℃。电除尘器的极板、极线、振打装置、高压装置以及控制系统由德国鲁奇公司供货,其余部件根据鲁奇公司提供的资料由山铝公司设计、制造和安装。
一、除尘系统的组成
为了减少进入电除尘器的含尘浓度,含尘烟气首先进入装有垂直折板形式的气流均布板。由于折板的作用,促使气流中的粉尘颗粒失去动能而落下,从而收集约70%左右的较粗粉尘颗粒,未被收入的细粉尘则进入电除尘器。
二、鲁奇电除尘器的特点
1、气流分布均匀气流分布的均匀性影响电除尘的驱进速度,考虑到含尘颗粒在进入电场时将由于重力的作用而下降,致使电场下部含尘较大,为使电场的负荷均匀,应使电场的上部风速略大于下部风速。
基于上述原因,其气体进口设计为垂直上进风形式,进气箱中设有合理的导流板,使气体在该处得到较好的预分布,再经垂直折板形成的均布板,在除去粗粉尘颗粒的同时对气体再次进行均布,最后进入多孔板型均布装置。为了使电场的上部风速大于下部风速,在多孔板前端的下部设计了挡板,且将多孔板设计成中上部开孔率为下部开孔率的1.12倍。另外,在极板顶部、侧壁及下部均设有挡风板,防止短路气流的出现。
2、良好的板、线型式及振打装置
山铝公司电除尘器采用宽480mmZT24极板与V15电晕线相配,以得到均匀的电流密度,同极距为400mm,线间距240mm。
极板的上端由连接板悬吊在固定于壳体顶端的纵向梁上,其连接点为铰链,下端由下连接板将整个电场一排极板全部固定连接在一根撞击杆上。
电晕线固定在由钢管焊制的单元框内,每个电场的前后两端通过悬臂架将整个电场的全部单元框连成一体,由悬吊杆将梁悬吊在安装于壳体顶部的绝缘套管上。
由于极板、极线在工况热态时均可以自由膨胀,所以弯曲变形量很小,保持了极线间距离基本不变。
极板振打装置为机械侧向挠臂锤,采用平行于极板的振打方式。振打轴的轴承是由套在传动轴上的轴套与轴瓦组成的滑动轴承,为了减少粉尘对滑动轴承的磨损,外用壳体密封。
电晕线的振打采用凸轮提升机构,结构简单,运行可靠。尤其在各铰接点采用合理的减少冲击力的结构,从而提高了整个机构的使用寿命,板、线振打的效果都很好。
3、减少粉尘的二次飞扬电场内具有良好的气流分布均匀性能,并建立了合理的振打强度和周期,有效地减少了粉尘二次飞扬的发生。另外,降低电场下部风速也可以减少粉尘的二次飞扬。
由于在灰斗内与气流相垂直的方向上没有阻流板,所以有效地防止了电场内含尘气流的短路。排灰装置采用两条螺旋接力输送,螺距采用变螺距方式,提高了螺旋中物料的填充率,为防止电除尘器下部漏风起到了重要作用。
4、绝缘子加热及热风吹扫装置电除尘器的每个绝缘子都有电阻加热带,与温度控制器连锁,能根据温度设定自动加热,温度设定控制在 120℃~160℃之间。在电除尘器表面顶部,各绝缘子的凸出部分被互联成一个通道,在通道顶部装有吹扫风机,通道内也有自动加热装置。热风吹扫能保证绝缘子的干燥,并能使通道内保持一个微正压状态。
5、先进的电气系统电除尘器的电气系统采用西门子公司的两套Coromatic-F系统,为一、二电场送电。正常情况下,一套 Coromatic-F系统为一个电场送电,特殊情况下可以为另一个电场送电,甚至可以为两个电场同时送电。该套系统基本为恒流源,电流为1050mA,输出的电压可随电场负载自动降低或升高,山铝公司电除尘器电场的正常电压为6kV,电流为1050mA。该系统为标准成型产品,最高可提供30kV的高压,安全裕量较大,并能自动检测电场的短路、放电等异常现象。
高压系统具有完善的保护装置,其中高压室内的高压门与电气连锁,高压门打开则自动切断高压系统,只有锁上高压门,才允许启动高压系统。
6、可靠的控制系统电除尘系统无人值守,控制系统接入主控室DCS系统,可以从主控室启动或停止高压系统,并能自动闭合或断开高压开关。 DCS系统对电除尘器主要有两种保护,①在电除尘器入口管道中装有一台Rosemount氧分析仪,如果管道中混合气体的氧含量太低(低于0.6%),就切断高压系统,持续太低,就关闭焙烧系统,防止硫蚀和爆炸现象的发生;②在入口管道上装有蒸汽雾化的冷水喷淋装置,如果电除尘入口烟气温度太高(超过 220℃),启动喷淋装置降温,若温度仍降不下来(超过350℃),则关闭整个焙烧系统,防止高温使极板、极线变形,损坏电除尘器。
三、效果与结论
该电除尘器自1997年10月投运以来,运转一直非常可靠,从没有因为电除尘器原因而影响焙烧系统的生产,该电除尘器的年运转率基本保持在 94%以上,极板、极线无明显变形,极板集灰厚度在1mm左右,电场内基本无漏风现象,二次电压、二次电流与运转初期基本相同。在除尘系统入口含尘浓度为 1000g/m3、垂直折板除去70%粗颗粒的情况下,电除尘器出口含尘浓度始终保持在60mg/m3以下,电除尘器除尘效率大于99.98%。实践证明,鲁奇公司的电除尘技术是成熟和先进的,在我公司氧化铝焙烧系统中的应用非常成功,为我们在电除尘器的高运转率和高除尘率方面提供了丰富的经验。
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