工程案例:炉前水淬法生产水渣
鞍山钢铁公司高炉渣属中性渣,9座高炉中3座采用炉前水淬法生产水渣,其余6座采用渣罐车运到炉外渣池水淬,基本做到100%利用。采用炉前水淬工艺,解决了运输及渣罐周转紧张的矛盾,水渣质量好,冲渣水可循环使用,同时高炉渣也得到充分合理的综合利用。
1.工艺流程
炉前水淬渣工艺流程如图所示。熔渣由渣口流出经渣沟流入冲渣槽,在冲渣槽中淬化后,渣水混合物经水渣沟流人一次沉淀池,大部分渣在此沉淀,少量细颗粒渣随冲渣水经返水强流入二次沉淀池,再行沉淀。沉淀后水渣用抓斗抓出,脱水后外运。经二次沉淀池沉淀后的冲渣水流入吸水井,由高压泵重新打至炉台淬化装置循环使用。
2.操作条件
出渣时间约15min,上渣由二个渣口同时放渣,渣量较大;下渣占每次出渣量的15%左右。10号高炉放渣时间约65min, 1I号高炉放渣时间约75min。
冲渣水压(冲渣点)约 0.15-0.2MPa; 渣水比 上渣1:7,下渣1:8;
补充水压0.3-0.4MPa,采用高炉煤气洗涤水; 冲渣水量3500m3/h
3.主要设备及构筑物
以10号高炉为例,高炉东水渣沟可分为两段:前段长39.48m,坡度为3.8%;后段长约43.17min,坡度为7.2%,。西水渣沟长35.6m,坡度为5 %。整个冲渣沟为U形断面,外壳用12min普通钢板焊成,根据需要可选用钢板、铁板、辉绿岩铸石作为衬板。每座高炉分别设有一、二次沉淀池、吸水井,共用一个堆渣场、一个找桥、一个泵房。
4.主要技术指标
高炉渣产量1.39 x 106t(10号,11号高炉); 新水耗量0.378m3/t(渣);
水淬率98%; 循环水耗量3.876m3/t(渣);
水渣产量1.36 x 106t; 电耗7. 782kWh/t(渣)。
占地面积8591.2m2;
使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”