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无填料塔技术在山东宁阳飞达化工变换气脱硫中的应用

更新时间:2009-08-10 15:29 来源: 作者: 阅读:2100 网友评论0

1、基本情况

山东宁阳飞达化工科技有限公司,是在3000吨合成氨/年能力的基础上,经过多年的工艺设备技术挖潜改造,目前已具备11万吨合成氨醇/年能力,企业效益大幅度提高。该厂变换采用中串低流程,变换气流量约50000m3/h,变脱采用纯碱为吸收剂,888为催化剂。变换后的气体经塔前气水分离器分离出液滴后,气体进入变脱塔,在变脱塔内与脱硫液逆流接触,吸收气体中的硫化氢,使变换气得到进一步净化后,从变脱塔顶部出来,进入塔后气水分离器后,气体返回压缩机三入。吸收硫化氢后的溶液(此时称之为富液),利用塔内的压力(0.8MPa),由变脱塔底部经闪蒸槽和喷射器进入两个并联的再生槽,进行硫泡沫的浮选和888催化剂再生。之后,进入贫液槽,再由贫液泵送至变脱塔,再生槽浮选出的硫泡沫进入硫泡沫槽,硫泡沫被送往熔硫釜做成硫黄块出售。

2、主要设备参数

变脱塔:φ3000×29982,共装φ50海尔环散装填料三层,填料每层高6米共一台。

再生槽:φ3500×7000两台并联,各六只喷射器,正常各开三只。

闪蒸槽:φ2400×10933,V液=41.9 m3,共一台

贫液槽:φ4000×5000  共一台

贫液泵:Q=288 m3/h,h=129米,共两台,正常开一备一,不正常时间断开两台

3、应用效果

(1)脱硫效率:改造前,变换气脱硫后气体中H2S含量一般在20 mg/m3左右,改造后,始终稳定在10 mg/m3以下。而且,操作弹性大,在检修再生系统时,短时间内不会影响后工序H2S工艺指标。如2008年1月21日检修再生系统时,脱硫泵停运六小时之多,出口H2S仍能保证在10 mg/m3以下。2008年2月20日6:00—13:00变换气H2S超指标>350mg/m3 8小时,最高986 mg/m3,变换气脱硫后H2S只有10:00超标30分钟为31 mg/m3。其余时间均在10 mg/m3左右。具体情况见下表。

 间
变脱前H2S(g/m3)
 脱 后H2S (g/m3)
脱硫效率(%)
07.07.12
0.289
0.024
91.7
07.07.22
0.255
0.020
92.2
07.08.08
0.255
0.021
91.8
07.08.20
0.204
0.024
88.2
07.10.06
0.36
0.019
94.7
07.11.15
0.262
0.0085
96.8
08.01.17
0.306
0.0085
97.2
08.01.22
0.255
0.010
96.1
08.02.05
0.289
0.010
96.5
08.02.20
0.51
0.011
97.8

 (2)溶液循环量:200 m3/h左右的溶液循环量就能满足生产需要。改造前2台288m3/h脱硫泵运行,循环量560m3/h,改造后脱硫泵一开一备。

(3)经济效益:节电效果明显。仅节电一项,改造前2台泵运行,单机功率180kw,每小时电耗360kw,改造后只开一台。

日节电(360-130)×24=5520 kwh

年节电5520×330=1821600 kwh

剔除因系统阻力小,压缩机节电因素,单脱硫泵一项节电直接经济效益64万元。

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