媒体/合作/投稿:010-65815687 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 发邮件

为助力环保产业高质量发展,谷腾环保网隆重推出《环保行业“专精特新”技术与企业新媒体传播计划》,七大新媒体平台,100万次的曝光率,为环保行业“专精特新”企业带来最大传播和品牌价值。

    
谷腾环保网 > 大气控制 > 工程案例 > 正文

火电厂SCR法脱硝及控制系统

更新时间:2010-03-30 15:10 来源: 作者: 郑安明 阅读:4708 网友评论0

摘要:随着人类对环境问题的重视,以及国家对火电厂脱硫技术的推广、脱硝技术的试点运行、对未来CO2的减排控制技术的研究等,人们对大气环境污染的治理也不断加强。本文以我省首批脱硝试点电厂—乌沙山电厂#4炉脱硝系统为例,对脱硝技术及SCR法脱硝的控制系统进行阐述。

关键词:SCR法脱硝脱硝控制系统, 脱硝系统调试

0 引 言

我国是以煤炭为主要能源的发展中国家,每年直接用于燃烧的煤炭达12亿吨以上,煤炭燃烧后排放出大量的污染物,如SO2、SO3(通称SOX,硫化物);NO、NO2(通称NOX,氮氧化物); CO2;粉尘等。大量的污染物已在局部地区造成了酸雨等现象,严重危害着生态环境,在国际上也造成很大影响。而目前在我国的电力电源结构中,燃煤发电仍占电力总量的75%以上,因此火电厂已经成为我国主要的大气污染源之一。

NOX(氮氧化物)对大气环境的污染除了与其他化合物一起造成酸雨,对土壤和水生态系统带来不可逆的后果外,还由于它们参与光化学烟雾的生成而受到人们的重视。日本、欧洲等发达国家早在八十年代已开始在火电厂应用脱硝控制技术,并在某些核心技术的研究取得了垄断地位。而我国近几年也开始加大对烟气脱硝控制技术的研究及应用,如2006年年底前我省投运的宁海国华电厂#4机组、大唐乌沙山电厂#4机组,成为首批采用烟气脱硝技术的600MW机组。

1 SCR法脱硝原理

火电厂的脱硝控制技术方式一般有燃烧控制脱硝和烟气脱硝等。烟气脱硝技术按其作用原理不同,可分为吸收、吸附和催化还原等三类。

吸收法:向烟道内直接喷入吸收剂(如水、碱溶液、稀硝酸等),吸收烟气中的NOx物,由于NOx物难溶于水和碱液,因此常采用氧化、还原或配合吸收的办法以提高NOx物的净化效率。

吸附法:用浸渍了碳酸钠等吸附剂的圆球等作为触媒,用来吸附去除烟气中的NOx物,虽然净化效率高,但吸附容量小,吸附剂用量大。

催化还原法:利用催化剂或高温等条件来提高、加速烟气中NOx物与还原剂的还原反应,还原成无污染的氮气和水,从而达到净化NOx物。其中催化还原法由于脱硝效率高、投资运行成本相对较低,因此催化还原法目前占主流地位。

催化还原法又根据是否采用催化剂分为选择性催化还原法(简称SCR)和选择性非催化还原法(简称SNCR):

SCR还原法的原理,是还原剂(NH3、尿素)在催化剂作用下,选择性的与烟气中的NOX物进行还原反应,生成N2和H2O,而不是被O2所氧化,故称为“选择性”,其主要方程式为:

4NH3 + 4NO + O2=4N2 + 6H2O

4NH3 + 2NO2 + O2=3N2 + 6H2O

SNCR还原法与SCR还原法不同处,是不采用催化剂的情况下,用还原剂(NH3、尿素)直接与烟气中的NOx物在高温下进行还原反应。其特点是:不使用催化剂;脱硝还原反应所需的温度高,以还原剂为氨为例,反应温度窗为870~1100℃;投资省、可以直接使用尿素;脱硝效率低(30~50%)、运行的可靠性和稳定性不好。

综合比较,SCR法由于还原反应温度要求低,可安装在锅炉尾部,具有对炉膛影响小;脱硝效率高,用于电站锅炉时脱硝效率可达到85%以上;氨逃逸率低等优点。因此SCR法在工业上得到了广泛应用,也是目前用于固定源NOx治理的一种最好的脱硝工艺。

2 大唐乌沙山电厂SCR法脱硝工艺流程

乌沙山电厂#4炉脱硝系统采用SCR脱硝技术,以液氨为还原剂,引进法国的FLOWTECH公司工艺技术,主要核心设备催化剂由奥地利CERAM公司提供,烟气成套分析仪由德国西门子公司提供。该脱硝系统包括烟道系统、SCR反应器、催化剂、氨喷射系统、氨的制备及供应系统、吹灰系统、控制系统及仪表和电气系统等,在国内600MW机组中首次应用,其工艺流程如图1。

SCR法脱硝工艺流程是,液氨储罐中的液氨(约1.6MPa G)通过压力调节阀将压力减到0.2-0.6MPa G进入到氨蒸发器蒸发,经氨气缓冲槽后,控制一定的压力及流量与稀释空气在混合器中混合均匀,最后经喷氨格栅喷入烟道,在SCR反应器内进行脱硝反应。

0.2-0.6MPa G的液氨进入氨蒸发器内的蒸发管道受热蒸发到40℃,加热源为蒸发器内的蒸汽管道(350℃、1.29MPa G的辅助蒸汽),蒸发器的壳程充装约140kg的纯甲醇,这样可以确保液氨蒸发过程中不引起凝结水冻结堵塞氨蒸发器。甲醇正常操作压力0.1MPa G,避免甲醇急速受热,给定0.8MPa G联锁报警,此时关闭蒸汽进口控制阀门,该阀门与氨气出口温度联锁控制,调节辅助蒸汽进量,保证氨气出口温度40℃左右。

氨气系统紧急排放的氨气,排入氨气稀释槽中,经水的吸收排入废水池,再经由废水泵送至废水处理厂处理。废水池设有液位报警联锁,控制废水泵的开停。

氨站和SCR反应器区均设置氨气泄漏监测器,测得环境中氨气浓度过高,则报警并采取相应得措施。
根据SCR反应器的烟气流量和进出口烟气中的NOx含量计算出的氨气用量,由流量调节阀控制由氨站过来的氨气进入SCR反应器,其逻辑见下节的控制逻辑图及说明。

3 控制系统介绍

SCR脱硝系统在我国尚属起步试运阶段,除其核心技术—催化剂技术掌握在欧洲、日本等发达国家外,其控制系统相对火电厂的主机系统或脱硫系统来讲比较简单。

大唐乌沙山电厂#4炉脱硝的控制系统主要包括氨控制系统、吹灰控制系统、烟气测量系统、电气测量控制系统等。其中氨控制系统为主要控制系统,它主要包括液氨、氨气、氨和空气混合系统的控制。

当氨管上阀门打开时,通过流量控制阀气动氨检测系统,氨气流量显示在控制回路中。

NOx总量可通过烟气监测系统得到(烟气量可从锅炉DCS系统获得),在反应器进出口测量NOx浓度(烟气成套分析仪)。

NH3总量计算的标准方法是根据进出口NOx浓度的差值和烟气量来决定。

上述信号按照设定的计量比放大(一般设定1.03),NH3摩尔量根据要捕获的NOx摩尔量来决定。
通过进口NOx测量值,NH3的理论计算值,出口NOx浓度值等就可以计算得到控制系统喷入NH3总量的反馈值。

这个NH3反馈值代表了气态NH3的远程控制值。反应器进出口O2含量用来折算进出口烟气的NOx浓度到6%O2含量的标准值。

可以通过改变内部的或外部的设定值来自动控制NH3的检测值。外部值指的是通过计算得到的NH3的控制值,内部值指可以通过计算机设定的值,通常根据外部设定值来考虑相应的操作。

为了防止催化剂表面地积灰堵塞反应器,设计采用声波吹灰及控制系统。每层布置4个声波吹灰器,预留层留有接口,初始设置清灰为每10分钟吹10秒钟,每次一组2个喇叭在同一时间运行,第一组运行停止40秒钟后第二组开始清灰。可以在现场调节清灰时间和间隔。

3.2 DCS控制系统介绍

脱硝DCS系统采用与主机系统一样的硬件(上海福克斯波罗公司)。脱硝系统相对主厂房或脱硫系统来说,其需控制设备的点数较少,下表为乌沙山电厂#4机组脱硝的DCS系统的信号表:

以上统计未包括脱硝与主机的联络信号、系统备用点等。

控制系统安装需注意事项:

(1)根据DCS厂家要求做好脱硝DCS系统的接地工作,其系统地、信号地、本安地应单独接地;

(2)由于氨为腐蚀性、易燃易爆物,在储氨区、以及氨管周围5米内均为防爆区域;

(3)从氨区(防爆区域)送至脱硝的DCS机柜的信号,其电缆宜采用本安型电缆,其信号应先进安全隔离栅进行隔离后,再进入DCS卡件。

(4)做好氨区所有电气设备的防爆封堵措施,及设备接地工作。

4 系统调试

脱硝系统进入系统调试前,首先应满足系统边界条件,即

(1)所需电源已经接入到脱硝系统且可投运;
(2)工业用水母管和循环排污水母管已经与供水系统接通且可投运;
(3)脱硝系统压缩空气母管已经与系统接通,且可投运;
(4)脱硝废水排放系统管道与废水接受系统接通, 且可投运;
(5)脱硝还原剂——液氨可以按设计要求投入使用;
(6)业主脱硝化验室设备已经校验合格, 且可投运。

其次设备单体调试工作基本结束:

(1)拟进入脱硝系统调试的所有设备的单体调试已经基本合格,单体调试记录并经过鉴证认可;
(2)管道压力试验和管道的冲洗和吹扫合格;
(3)管道与设备的连接完成;
(4)管道滤网和孔板按设计要求已经安装完成. (包括临时项目);
(5)所有转动机械的润滑油和润滑脂的油位正常;
(6)现场所有仪表安装完成并已单体调试合格;
(7)所有接线均已完成;
(8)DCS系统已供电;
(9)电机的单体测试已完成。

完成上述工作后,进入系统调试流程,调试准备&调试的程序的概要如图3所示:

调试中注意事项:

(1)完善接地系统:由于氨是腐蚀性、易燃易爆物,除系统的原有接地外,还需要注意氨管路的接地及仪表端的本安接地。DCS系统通电调试前,应对系统地、信号地、本安地、保护地等进行检查,保证接地的电阻符合设计及一点接地要求,防止干扰信号串入烧坏卡件。

(2)防止氨气泄漏:在氨系统投入前,氨系统的管道应经水压试验合格、以及氨气泄露报警系统已投入。在调试中曾发生氨管道法兰面泄漏,由于氨气泄露报警系统的检测报警,消除了事故的隐患。

(3)注意仪表调试:由于本系统的核心控制是氨气的流量控制,而氨气控制的依据则是烟气的进出口两侧的含量分析,因此必须按厂家要求,用标准气瓶对分析仪表进行调校。在调试间,曾发生由于氨气流量变送器的量程设计偏大,在氨气投入的情况下,显示为零,致使自动投不上,开始怀疑测量管路受堵,后经改用合适量程的变送器,故障消除。

(4)关注风机运行:由于反应器、挡板及烟道等增加了烟气的流动阻力,使引风机的出力增加。在调试期间,应注意风机的运行参数。

5 乌沙山脱硝工程总结

本工程从投运至今,已经多月正常运行,各项指标均达到或超过设计值。

(1)由于技术方FLOWTECH公司对乌沙山电厂进行了精心的流场模拟试验和1:10的物理模型试验,使各部分烟气流场均匀。运行结果证明没有出现大的积灰等现象。

(2)烟气进口挡板门的位置不妥:由于烟气旁路系设计后期增加,造成挡板门只能设在垂直向上的部分,使挡板下部成为烟气死区,可能会造成积灰。

(3)采用声波吹灰器的设计:吹灰器能够清除催化剂上粘附的飞灰,防止催化剂堵塞。本工程灰份的粘度低,飞灰的含量适中,因而选择了声波吹灰器。这种类型的吹灰器的结构十分简单,占用空间小,维护方便,吹灰效果好。在本工程运行了一个月后打开检查发现催化剂表面很干净,没有积灰,证明声波吹灰器的选择是合理的。

(4)导流板的设计:导流板是反应器内十分重要的组件,其设计的合理与否将直接影响烟气流场分布的均匀性,从而对催化剂的性能产生直接的影响。经技术方FLOWTECH公司采用CFD与模型模拟实验,提出的导流板,形式简单、数量合理,但是效果好,防磨性能好。

(5)整流器的设计:整流器能够使烟气垂直流向催化剂,消除飞灰的偏离,降低对催化剂的磨损。本工程的整流器结构采用筛网形式,分块预制,分块安装,降低了制造难度。隔板的间距分布合理,不容易积灰,压降小。

(6)分析仪表灵敏稳定:德国西门子公司整套烟气分析仪,使用取样风机抽取烟气,用抽取法进行进出口NOx的检测,检测结果稳定可靠,对SCR的控制非常有利。

(7)氨控制系统精确:由于控制逻辑合理,仪表精确,使脱硝效率跟随响应速度非常快,调节非常灵敏,在喷氨量变化50g/min时,1分钟内脱硝效率变化1%。在使用一层催化剂(预留两层备用)的情况下,脱硝效率可达到50%以上,因此整个工程脱硝效果还是非常好的。

6 结束语

随着人们对大气环境污染的日益重视,火电厂烟气脱硝技术将得到广泛的应用。本文以大唐乌沙山电厂#4炉脱硝系统为例,详细地介绍了SCR法烟气脱硝法的原理以及其控制系统的构成、调试等,抛砖引玉,希望能使人们对火电厂的烟气脱硝技术有所了解,以便能更好地治理环境问题。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

  使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”

关于“火电厂SCR法脱硝及控制系统 ”评论
昵称: 验证码: 

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明谷腾网同意其观点或证实其描述。

2022’第九届典型行业有机气(VOCs)污染治理及监测技术交流会
2022’第九届典型行业有机气(VOCs)污染治理及监测技术交流会

十四五开篇之年,我国大气污染防治进入第三阶段,VOCs治理任务…

2021华南地区重点行业有机废气(VOCs)污染治理及监测技术交流会
2021华南地区重点行业有机废气(VOCs)污染治理及监测技术交流会

自十三五规划以来,全国掀起“VOCs治理热”,尤…

土壤污染防治行动计划
土壤污染防治行动计划

5月31日,在经历了广泛征求意见、充分调研论证、反复修改完善之…