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内循环厌氧反应器在维生素生产废水中的应用

更新时间:2011-02-14 11:38 来源:水处理技术 作者: 李伟民 孙润超 买文宁 阅读:1810 网友评论0

摘要:为了提高制药废水的处理效果,在原处理工艺设施上,加装了内循环厌氧反应器(IC),深入研究了Ic的启 动条件。以Ic在维生素生产废水处理工程中的实际应用为依托,分析反应器的运行效果,本次启动研究历时127d。 工程运行结果表明,出水VFA(乙酸)的质量浓度在200 mg·L-·以下、COD去除率90%以上、pH保持在6.7~7.7, 系统运行稳定,处理效率高。

关键词:内循环厌氧反应器;维生素生产废水;工程应用

在众多工业有机废水中, 生物制药废水其废水 水质特征为水量大、有机污染物含量高、pH浮动大、 悬浮物(SS)含量高、碱度和色度大、盐分较高,其 废水成份复杂,带有较重的颜色和气味,含有难降解 物质和有抑菌作用的药物,废水处理难度较大,传统 的处理方式很难做到稳定达标,如果任其直接排放 到环境中,将会对生态环境和人体健康造成即时和 潜在性的累积影响。因此,在现阶段迫切需要对传 统的处理方式进行一些改进和完善。笔者研究加装 了内循环反应器(IC)处理维生素生产废水,国内外 尚未见报道,所以研究利用IC处理维生素生产废水 快速启动、稳定运行的条件具有较为深远的意义。本 文针对郑州市高新区某制药企业综合废水处理系统 的内循环厌氧装置进行了调试,研究了启动稳定运 行的相关条件及注意事项,充分表明IC应用于处理 维生素生产废水是稳定可靠的,且处理效率高,对于 拓宽IC在工程上的实际应用很有积极意义。

1 工程概况

该制药厂位于郑州市高新区,主要生产D.VC 钠、D一核糖、淀粉、果糖、核黄素等,其产品以生物发 酵为主要工艺路线,经过发酵、过滤、离子交换、浓 缩、酯化、转化、精制等多种复杂的物理化学生物过程,在生产过程中产生大量的提取和合成母液 等高浓度有机废水。产生的高浓度有机废水COD 在11 000~14 000 mg·L 。原有的处理设施较为落 后且老化严重,其流程为水解+厌氧+好氧+沉淀,出 水不能达标。

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