宝钢2030冷轧含油废水处理新技术
摘要:冷轧废水处理是轧钢工艺中的难点之一。2030冷轧废水处理改造工程,首次将生物处理引入到冷轧废水工艺,并在工程中采用了无机陶瓷超滤技术和离心式脱水设备.从而实现了冷轧废水处理的国产化及国内技术总成。
关键词:乳化液,生物定向茵,陶瓷超滤,离心式污泥脱水
1 前言
冷轧废水处理是轧钢工艺中的难点之一,以前国内冷轧废水处理均由国外专业公司技术总成。随着钢铁行业适应市场的需要,对带钢增加了各种表面处理工艺,使得冷轧废水处理难度更大,2030冷轧废水改造工程中,在含油废水处理中采用了生物处理技术、陶瓷无机膜超滤? 、离心式脱水机等新技术、新设备,从而实现了冷轧废水处理的国产化。
2 处理工艺
2.1 处理规模
含油废水处理系统工艺设计采用了浓、稀含油废水分别处理的方式。装机容量为100m3/h,浓含油废水处理量为8 m3/h,稀含油废水正常处理量为80 m3/h,最大为100 m3/h。
2.2 工艺流程
工艺流程如图1所示。
3 新技术介绍
3.1 生物工程在轧钢废水中的首次应用
生物处理在生活污水中的应用由来已久,但生物处理对工业废水中CODcr:BOD及BOD:N:P 的比例有较严格的要求。由于在轧钢废水中, BOD含量相对较低,废水可生化性差,由此很少考虑使用生物处理工艺。一般均采用加药破乳 — 气浮— 沉淀一气浮— 过滤等两级气浮的传统方式 J去除油及CODcrc但该方式去除效率低,很难达到排放标准。
采用生物处理,则可以将水中的有机物(碳氢化合物)代谢分解为无害的水和二氧化碳。根据轧钢废水的特性,将“倍加清”生物定向菌种应用于曝气池及生物滤池处理稀含油废水取得了成功,通过生物曝气池提高废水的可生化性,最终通过生物滤池及核桃壳过滤器,确保了出水水质。实际运行油及COD 去除情况如表1。
经近一年的运行,证明采用该工艺,最高除油效果可达98% 以上,一般均可在85% 以上,COD 去除率也可保持在90% 以上。
曝气一沉淀一生物滤池工艺与传统处理工艺比较见表2。其最大优点是减少化学药剂的投加,无二次污染物产生,处理效果稳定。
3.2 无机陶瓷超滤技术的应用
对浓的含油废水一般采用化学破乳的方式降解油及COD 但化学破乳耗费药剂量太大,占地面积也大,含油污泥量大且难脱水,而且无法回收废油,浪费资源。由此2030冷轧原废水处理站针对浓含油废水,采用美国进口的有机超滤破乳,可回收废油。但有机超滤有一致命弱点,即其有机膜对pH值及温度要求高,在pH值超过11的情况下不宜长期使用,否则不但会影响膜的工作寿命,而且也会改变膜的截留能力。
为此,此次改造工程中采用了国产无机陶瓷超滤膜,并选用了2030冷轧乳化液进行了中型试验,取得了适用于2030冷轧工况的各种参数包括超滤设备膜的截留孔径。工程所选用的4 nm的孔径是至今为止国内第一家。现经过小型试验、生产性试验及正式投运,其出水达到了预定的目标,油稳定在10 mg/L以下。pH的耐受程度可达到0~14。
无机陶瓷超滤膜与有机超滤膜处理1 m3浓含油废水相比成本分析见表3。
在宝钢1800冷轧项目中采用了国产无机陶瓷膜处理浓含油废水,大大降低了1800废水处理基建投资。
3.3 离心脱水机
离心脱水本身并非一项新技术,但它应用于含油污泥脱水,并且使脱水后的污泥含水率小于 80%却是一项较新的使用技术。其脱水装置是由解放军4819工厂离心机研究所用在潜水艇上的一项技术转化而来的。解决了由于该项目污泥的特殊性(含固率低、固体颗粒度小、污泥松散)带来脱水困难的问题。因对这种污泥用板框压滤机处理将会造成滤布快速堵塞、清洗困难、污泥压滤量不断递减现象,这一点在武钢。七工程中已被证实,在2030废水处理站没有改造前也有这种情况发生。而离心机不存在滤布清洗周期,不但可以连续工作,而且设备占地面积比压滤机也少一半,优越性显而易见。
4 几点体会及建议
(1)如何正确确定废水水质、水量
废水处理工程尤其是冷轧废水来自各条生产线,其水质水量随产品合同的变化而变化,设计原始数据只能来自同类型机组的统计值,它不可能将其规律性全部表达出来,如果将所有机组的最不利因素相加值作为设计依据,那工程规模及设备初期投资将十分庞大,有可能增加2~3倍,从技术经济角度看很不合理。目前能解决这个矛盾的唯一方法是扩大调节池的容量,同时确定一个合适的装机容量及工作流量。
(2)如何应用新技术
任何专业都有新技术,如何将新技术应用在废水处理行业上必须经过试验,因为即使都是冷轧废水,不同的车间就有不同的水质。譬如2030 冷轧的轧制废乳化液中的油的分子量就和1420、 1550轧制乳化液的不一样,在轧制不同品种的钢板时其乳化油也会随之变化。因此废水处理在新技术的应用中必须经过试验,当风险较大时还要进行中试及工业性试验。任何事物都是一分为二的,任何新技术也不可能十全十美,在废水处理工程中要体现技术经济合理、管理方便、处理效果稳定。
(3)不足之处
由于技改工程受总图位置的制约,含油水处理无法建立一个具有一定规模的均和池,因此工艺受冲击负荷的影响难以避免。
参考文献
1 徐南平。邢卫红。赵宜江等.无机膜分离技术与应用.北京:化学工业出版社,2003:180
2 拜尔斯w 著.宋存义。刘风梅译.工业水再利用的系统方法.北京:冶金工业出版社,2000:32
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