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水解酸化/A/O/NSBR工艺处理高浓度制药废水

更新时间:2012-01-15 13:25 来源: 作者: 阅读:3598 网友评论0

某制药公司主营医药制剂、原料药及中间体,是以心血管药物、抗抑郁症和抗病毒药物为主导产品的制药企业,所有产品均已通过国家GMP认证,是国内通过国际药品质量认证最多的企业之一。废水中主要含甲醇、乙醇、丙酮、二氯甲烷、甲苯、对甲苯磺酸、THF、DMF、吡啶、NaCI、Na2SO4、铵盐、磷酸盐类等。
由于公司产品及辅原料种类多,合成工艺流程较长,副反应也较多,因而生产废水的水质、水量变化很大;废水中有机物、氨氮、盐类浓度高,会抑制微生物的活性,因此合成制药废水达标排放有较大的难度。笔者选择预处理/水解酸化/A–O/NSBR工艺处理废水,达到了预期目的。

1废水处理规模、进水水质与排放要求

设计废水处理规模为2 500 m3/d,其中高浓度生产工艺废水量为150 m3/d,含盐量>10%(即>1×105mg/L)的部分生产废水及含溴、碘盐废水(24m3/d)先运至废水处理站贮存,再采用多效蒸发工艺处理;其他生产废水量为2250 m3/d,生活污水量为100 m3/d。根据公司方提供的资料,生产废水的水质为:COD≤5000 mg/L,NH3–N≤100 mg/L,有机氮≤150 mg/L,全盐量(TDS)≤10000 mg/L,氯离子≤5000 mg/L。处理出水水质执行《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的二级标准,即COD≤300 mg/L,NH3–N≤50 mg/L。

2废水处理工艺与流程

废水中有机物浓度、含盐量等较高,生化处理难度大。由于车间内大部分产品的生产废水都含盐,但含盐量大都为1%左右,只有少量废水含盐量为5%~10%。从经济角度考虑,只能对含盐量高的废水(5%~10%)及含溴盐废水采取蒸发脱盐的方法除盐,含盐量为1%左右的废水若采用蒸发脱盐的方法,一是投资高、能耗大(蒸汽单耗至少为0.35 t/m3)、处理费用高;二是蒸发后的结晶盐属于危险固废,处理成本高,企业承担不起。故根据废水的特点并结合该公司已有类似工艺处理废水的成功经验,确定采用预处N/水解酸化/A–O/NSBR工艺处理废水。

本工程生产废水具有酸度较高、有机物含量高、无机盐含量高及可生化性较差(B/C值为0.2左右)等特点,为降低废水浓度,提高废水的可生化性,对公司提供的水样进行了混凝沉淀、Fenton氧化、催化氧化、O3氧化及组合氧化试验,依据试验结果及工程经验,确定采用铁炭/臭氧预处理工艺,工艺流程见图1。

综合废水处理工艺见图2。

工艺流程说明:

①低浓度废水及预处理后出水进入集水池后加碱调pH值(7~8)后泵人调节池,池内设穿孔管预曝气,起到快速均质作用。调节后废水进气浮池加药去除SS及部分不溶性COD。

②气浮出水进入水解池,通过池中兼氧菌的分解,使水中的大分子难降解的有机物降解为小分子易降解物质,提高废水的B/C值,既有利于后续好氧处理,又可去除部分COD。为防止水解池污泥流失,设沉淀池回流污泥。

③由于该公司废水中NH3–N浓度较高,需经过硝化与反硝化才能去除,为此在生物好氧池前设缺氧池起反硝化脱氮作用。好氧池混合液回流(回流比为200%)到缺氧池中进行反硝化脱氮。在BOD5较低的条件下,硝化菌将NH3–N转化为NO2-、NO3-。由于硝化反应将消耗碱度,pH值将下降,故需补充NaOH,控制该池pH值在7.6~8.4。由于制药企业废水一般是间歇排放,废水浓度较高,水质、水量波动性大,对微生物冲击很大,生化处理好氧段若采用活性污泥法处理,则易发生污泥膨胀,处理效果不稳定,操作管理不方便,因此选用耐冲击的生物接触氧化法。

④好氧池出水经二沉池进行泥水分离,污泥回流到生化池中,二沉池出水进NSBR池。由于好氧池出水B/C值较小,为提高废水的可生化性,需在NSBR池中投加营养液(如甲醇等)。

⑤NSBR池为一连续进水、连续排水的生物反应池,设有厌氧区、主曝气区和SBR区三个区段。二沉池出水进入厌氧区进行厌氧处理后,再通过挡板底部的开孔进入主曝气区,最后进入SBR池经曝气、沉淀、排水三个阶段进入终沉池加药沉淀后达标排放。为提高处理效率,在该池中定期投加粉末活性炭(PACT法),投加量为10g/m3。PACT法可显著改善废水的可生化性,提高处理效果。必要时可向该池投加甲醇、淀粉或工业级葡萄糖类物质,以提高废水的可生化性。

⑥水解池、气浮池、二沉池、NSBR池、终沉池污泥进入浓缩池浓缩后进行压滤,滤液去调节池,滤饼填埋。

3主要构筑物与设备

由于场地较紧张,设计时将水解池、A池、O池、二沉池、NSBR池全部组合在一起,气浮槽置于水解池顶端。设计为2组,每组处理规模为1250 m3/d。

①调节池

尺寸为20 m×14 m×5.5 m,2座,钢混结构,有效容积为2 856 m3,水力停留时间为27.4 h。由于废水来自不同的车间,其排放水质、水量随时间变化很大,为使废水治理工程稳定、高效运行,使水质、水量保持一定的均匀性和稳定性,同时防止SS沉积,设曝气调节池对废水进行预曝气。

②气浮、水解池及水解沉淀池

气浮槽数量:2台,钢制,位于水解池池顶,处理能力:55 m3/h。设置刮沫机(N=1.5 kW)、德国进口溶气泵2台(1用1备,N=5.5 kW),配引水箱引水。投加阳离子聚丙烯酰胺,投加量为10~20g/m3。

水解池2座,钢混结构,尺寸为20 m×17 m×5.5 m,有效水深为5.1 m;有效容积为3 468 m3,内设潜水搅拌机2台,N=4 kW。由于废水水质波动较大,内设组合填料2400 m3。HRT为33 h,DO为0.3~0.5 mg/L;容积负荷为2.31 kgCOD/(m3&S226;d)。

水解沉淀池2座,钢混结构,竖流式,尺寸为7m×7 m×5.5 m,表面负荷为1.1 m3/(m2&S226;h);回流排泥管道泵4台,Q=20 m3/h,H=70 kPa,N=0.75 kW。

③反硝化(A)池

尺寸为20 m×7 m×5.5 m,2座,钢}昆结构,有效水深为5.1 m,有效容积为1428 m3,HRT为13.4h,内设4台潜水搅拌机,N=2.2 kW。控制DO<0.3 mg/L,脱硝负荷为0.1~0.15 kgNOχ-–N/(kgMLSS&S226;d),污泥浓度为2~4g/L。

④好氧池(O池)

设2座好氧池,钢混结构,每座尺寸为20 m×24 m×5.5 m,有效水深为5.1 m。设计DO为2~4mg/L。内设可提升式微孔曝气器1200套。HRT为46 h,硝化负荷为0.07~0.12 gNH3–N/(kgMLSS&S226;d)。混合液回流比为200%,回流泵3台(2用1备);风机:45 kW 5台,90 kW 2台。

⑤二沉池

二沉池2座,钢混结构,竖流式,每座尺寸为7m×7 m×5.5 m,表面负荷为1.1 m3/(m2&S226;h);回流排泥管道泵4台,Q=20 m3/h,H=70 kPa,N=0.75 kW。

⑥NSBR池

NSBR池即A/O+SBR池,设2座,钢混结构,每座尺寸为20.9 m×16.2 m×5.5 m,有效水深为5.1 m。设有厌氧区、主曝气区和SBR区三个区段。每座厌氧区尺寸为12 m×5 m×5.5 m,有效水深为5.1 m;HRT为9.4 h;设有2台2.2 kW潜水搅拌机。每座主曝气池尺寸:2×(12 m×5 m×5.5 m)+8 m×5 m×5.5 m,有效水深为5.1 m;HRT为15.7 h,DO为2~4 mg/L。内设可提升式微孔曝气器44套。HRT为46 h。SBR池尺寸为2×8 m×5m×5.5 m,周期为4 h,曝气1 h,沉淀1 h,排水2 h,混合液回流比为200%,回流泵3台(2用1备)。

⑦反应终沉池

l座,钢混结构,辐流式,反应区尺寸为2 m×2m×6.1 m,有效水深为5.1 m,HRT为12 min。沉淀池尺寸为Ø14 m×4.0 m,表面负荷为0.68 m3/(m2&S226;h);中心传动刮泥机1台,N=0.75 kW。排泥泵1台,N=0.75 kW。

⑧污泥脱水

污泥选用1台2 m宽带式压榨过滤机脱水,N=1.5 kW,配1台G50—1B单螺杆泵抽吸泥。每天约运行8 h,反冲洗水量为24 m3/h。污泥量约为5t/d。

4系统调试运行与经济分析

4.1  系统调试运行

本工程于2006年6月建成,工程总投资为1500万元,装机功率为665 kW。设计处理水量为2 500 m3/d。调试初期实际处理水量约为300 m3/d。先调试一组废水处理设施,投加该公司老厂区生化污泥。在进水水量为300 m3/d、进水COD<5000mg/L、B/C值约0.3、NH3–N<200 mg/L、TKN<250 mg/L、TDS<10000 mg/L的条件下,水解池出水COD约2500 mg/L,NH3–N约230 mg/L;二沉池出水COD为400~600 mg/L,NH3–N为40~100mg/L;好氧生化池填料上挂膜难,生物量很少,因此处理效果不佳。NSBR池出水COD为400~500mg/L,NH3–N<50 mg/L。

当进水水量为700 m3/d、COD<5000 mg/L、B/C值约0.3、NH3–N<200 mg/L、TDS<10000 mg/L时好氧池填料膜慢慢变厚,出水水质好转,环保部门的多次监测表明,NSBR池出水COD<300 mg/L,NH3–N<50 mg/L。工程已于2007年顺利通过验收。

本工程已连续运行了三年,目前处理废水量约为2000 m3/d,处理效果稳定。

4.2运行费用分析

工程运行费用主要包括电费、人工费、药剂费等,详见表1。 

5工程特点

①充分考虑该公司废水的特点与排放要求,将高浓度的生产废水先进行脱盐、铁炭、臭氧氧化等预处理,再与其他低浓度废水混合经气浮处理后进入生化池处理。

②工艺流程由物化法与生化法组合而成,启动快,既可以连续运行,又可以间歇运行,能够适应该公司废水连续和间歇排放、水量变化大的特点。

③应变能力强,当待处理废水水质异常时,通过适当加大药剂用量的办法,可收到强化处理的效果,能够适应废水水质的变化。

④采用硝化反硝化工艺,脱除废水中的氨氮。硝化好氧池的pH值一般控制在7.8~8.4,通过投加液碱的计量泵与pH计联锁控制。

⑤NSBR池是A/O+SBR的组合池,是MSBR池的变型。由于进入该池的废水B/C值较低,一般小于0.20,需投加废甲醇来提高废水的可生化性,甲醇投加量约为200 kg/d。同时,还定期在该池中投加粉末活性炭,以提高处理效率。

⑥制药企业所用溶剂种类多,废水气味大,本工程在调节池、水解池、A池顶部加设阳光板封闭,废气采用引风机引至全厂区废气吸收塔处理。

6问题讨论

①对于含盐量较高的废水(TDS>3 000 mg/L),要考虑电解质(盐)溶液对DO的影响,一般情况下,DO浓度因盐析作用而降低。电解质(盐)溶液中的DO浓度可根据《水质溶解氧的测定 电化学探头法》(HJ 506—2009)中的公式(3)计算:

ρ(O)= ρ″(O)s–△ρ(O)s×W×ρ″(O)s/ρ(O)s

式中ρ(O)s——P大气压下和温度为t时,盐度修正后的DO质量浓度,mg/L

△ρ(O)s——气压为103.25 kPa和温度为t时,水中DO的修正因子,见表2

W——水中含盐量,g/kg

ρ(O)s—— P大气压下和温度为t时,水中氧的溶解度,理论值见表2

ρ″(O)s ——P大气压下和温度为t时,盐度修正前仪器的读数,实测值,mg/L

ρ″(O)s/ρ(O)s—— P大气压下和温度为t时溶解氧的饱和率   

水中氧的溶解度随着含盐量的增加而减少,总盐量在35g/kg以下时,二者呈线性关系。

由于当时在DO计算时,未考虑含盐量对DO的影响,致使空气量计算值偏小。实际运行时4台鼓风机需全开才能满足供氧需求。

②新建项目车间是分期分批建设的,因此废水量也是逐渐增加的,在选择处理工艺及设备选型时要考虑这类问题。工艺要能适应水量波动,至少设计成二套装置并联,风机、水泵等选型时也要多台搭配以防止出现大马拉小车现象。

③制药企业使用溶剂较多,造成废水气味重,建议加强溶剂回收,对气味较重的集水调节池、水解池等加盖进行废气收集处理。

参考文献:

[1]  郗金娥,王建中.高盐难生化制药废水工程实例[J].广东化工,2009,36(9):136–137.

[2]  郑平,冯孝善.废物生物处理[M].北京:高等教育出版社,2006.

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