某铅锌冶炼厂烧结车间通风除尘系统改造
摘要:通过对污染严重,原有通风除尘设施完全失效的烧结车间进行考察分析后,进行有效的优化设计,达到降低技改工程的初投资,彻底改善车间生产环境,并能够达标排放,保护大气环境的目的。
关键词:除尘系统,烟气改造
某大型铅锌冶炼厂建于20 世纪80 年代,其烧结车间原工艺配置和设备设计都存在一定的缺陷,造成现场扬尘点多面广。整个烧结车间充斥着大量含硫烟尘气体,地面积灰厚度达1~3 cm,工作环境非常恶劣。由于设备密封性差,跑冒严重,每年约有7000 t 硫随外泄烟气带走,车间内SO2 浓度高达1.8 mg/m3,超出大气污染物排放限值(SO2: 0.4 mg/m3)[1]4.5 倍。工作现场、休息区及生活区等均严重污染,直接影响到职工的身体健康,一些主体岗位工人铅中毒比例已超过70%。因此,对该厂烧结车间通风除尘系统进行技术改造已刻不容缓。
1 技造前通风除尘系统状况和分析
1.1 烧结机头通风除尘系统状况
原烧结机头独立设置一套四筒旋风除尘器和过滤面积为1000 m2 的布袋除尘器二级除尘系统,采用反吹风清灰的方式,布袋的过滤风速为1.6 m/min。烧结机头除尘系统1000 m2 的布袋除尘器烟气监测情况见表1。
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