石墨电极焙烧炉沥青烟气治理
来源:甘肃科近环保技术有限公司 阅读:3491 更新时间:2009-03-24 09:36为了节约能源、减少污染,国家有关部门已决定:从2000年开始分期分批有计划地对目前大部分电解铝厂采用的6万安培的高耗能、高污染的落后自焙槽生产工艺,按18万安培的先进的予焙槽生产工艺进行改造。该工艺要求每个予焙槽的焙烧炉都必须配沥青烟气净化装置。全国110多个电解铝厂,除今年已强令关闭的十几家小厂外,全国按年产近135万吨铝产量的生产厂家计,有近160套沥青烟净化装置的需求。
国内因沥青烟净化装置以前的需求量小,适合该生产工艺的沥青烟净化装置少有厂家研制,贵州铝厂80年代引进日本的水洗降温装置,因造成水的二次污染,至今没能完善。青海铝厂引进美国的设备,因造价昂贵(一套设备约800万美元),加之净化工艺不适合我国绝大多数铝厂的生产工艺,因而无法推广。我所兰州科近技术公司辐射技术工程部(原西北辐射技术公司)自一九九一年就已介入兰州炭素厂焙烧分厂的烟气治理,近十年的努力,已较好地解决了沥青烟的净化技术。该装置采用了宽间距(2b≥400m/m),高电压(72KV-80KV),显著地改善了有效驱速度,并前置喷淋雾化装置,既起到了降温,又起到烟气调质的作用。经过甘肃省环保局监测,出口焦油浓度平均达到37mg/Nm3以下,大大低于国家规定的50mg/Nm3的标准,属国内领先,达到国际发达国家的水平。
该项成果获1996年度中科院科技进步三等奖,并申请了专利。专利号:ZL-96 2 50967.1
该装置投入使用后,每台焙烧炉全年可减少排放沥青焦油250-300吨,社会效益非常显著,收集的废沥青已开发与重油按一定比例混合做为燃料,废物利用,也产生了相当的经济效益。
该项技术已在国内享有一定的声誉,我国最大的铝镁设计院--贵阳铝镁设计院已与我公司签订了推广合作的协议,甘肃省环保局将该项技术做为样板向省内各铝厂建议采用,河南焦作市环保局、山东淄博环保局都已表示要大力推荐。
我公司依托中国科学院近代物理研究所,有一支集科研、物理设计、机械设计、电气及自动控制设计、加工、制做与安装调试的高科技含量,高水平的队伍,在国内沥青烟治理领域占有强有力的优势。