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加氯系统防结冰防回水改造

更新时间:2008-09-10 11:35 来源: 作者: 阅读:1122 网友评论0

        一.概述

  保定市地表水厂于2000年6月建成投产,原水是通过65公里长的输水管道取自西大洋水库,取水口位于黄海高程107m的库底,入厂水管道为两条DN1200钢制管道,入厂水温在2~17℃之间。夏秋季水质恶化,氨氮和硫化氢以及锰含量较高,水厂需要投加十几个mg/L的氯气进行氯化消毒。水厂的加氯系统由加氯机、氯瓶间和预加氯、前加氯以及后加氯等三处水射器负压投加点通过地下管道构成。

  预加氯的投加点设在进入厂区的管道上,超前前加氯285m,采用W&T的2″可调喉管式水射器,压力服务水就地取自流量24m3/h、扬程40m的水泵。单线最大日投量960kg。

  前加氯的投加点设在配水井前的静态混合器上,同样采用W&T的2″可调喉管式水射器,单线最大日投量675kg;压力服务水是通过一条直径为DN100的专用管道取自出厂管网,总长约470m。起始端压力平均在0.4MPa左右。

  后加氯的投加点设在滤站至清水池的管道上,采用的是W&T的1″固定水射器,单线最大日投量225kg,压力服务水与前加氯共用。

  原设计还在虑站设置了三台服务水补充泵与加氯服务水管相连,参数为Q=7.2m3/h,H=40m。目的是当出厂水压力不足时向服务水管路补充水量,操作方式为现场手动。

        二.问题的描述

  经过水厂三年多的运行实践,我们发现加氯系统存在一些问题,其中最常见的是加氯水射器常常发生结冰和回水现象,严重地影响着水处理的稳定。

  在夏初秋末,前加氯2″水射器在加氯量提升到450kg/day以上时,水射器内部容易出现结冰现象,堵塞气氯通道,造成少加氯或加不上氯,而且无法通过调节水射器喉管开度加以消除。

  加氯服务水的供给直接受送水泵站压力的影响。当发生压力异常降低时,由于必须现场手动操作,故当班人员无法及时开启服务补水泵;同时,当管网压力过低时,开启补水泵也无济于事,一是三台泵的总流量不能满足两线四只水射器的要求,二是服务水管与出厂管网间未设止回阀而无法保持压力。

  在服务水压力波动、下降和送水泵异常停泵时,因为预、前加氯投加点均存在0.06MPa的背压,常发生水射器回水现象。回水可造成氯气管路堵塞,严重的回水还可使加氯机内部管路进水。虽然维修人员定期检查、更换易损件,同时在气氯管路上又串加了不影响真空值的浮球止回阀,但是效果不是很理想,维护量依然较大。

        三.原因分析

  1. 加氯系统回水问题,实质是服务水的问题。因为,如果服务水压力稳定,水射器工作就会稳定,那么就不会发生回水。而实际情况也是从此,每次发生加氯系统回水,都是由于服务水出现故障引发的。

  2.水射器结冰是由于水射器在大加氯量情况下,出现内腔溅水,水和氯气融合后在较高真空情况下发生结冰。结冰后如果没有足够的环境温度使之融化,就会越积越多,最终导致气路狭窄,使加氯量下降。当结冰达到某个平衡状态时,这个过程就不再继续,但冰也不会自动消融。根据以往的运行经验,水射器结冰均出现在环境温度13℃以下。可见,水射器的结冰是在较低环境气温、腔内溅水和较高真空度共同作用的结果。通过实验我们发现,当把水射器前的服务水压力提升到0.4MPa以上时,结冰现象基本消失。可见,造成水射器内腔溅水的因素应该是服务水的供给压力较低。而前加氯用的是水厂出厂水,压力通过较长的输送管道衰减得比较多,到达前加氯水射器前时,一般只能保证在0.3MPa左右。而与之形成对比的是预加氯,该处的水射器是由水泵就地直接供水,压力0.42MPa ,水射器就没有结冰现象。

  3.水射器内部结构存在不足。通过我们对水射器的拆解分析,不难发现,它存在一个容留溅水的内腔,当发生溅水时,水滴会附着在腔内壁上,而且腔壁较厚,当环境温度低于13℃时,覆盖在腔内壁上的水滴或冰点不能从外界获得足够的热量,无法融化,积冰就会越积越多,最后造成气路不畅,影响加氯量。

  4.水射器结冰和回水问题与其内部零件参数和质量也存在较大关系。W&T 2″水射器内部的止回复位弹簧的刚度过强,对真空度的消减达到10cmHg。因此,在较大加氯量时,虽然在加氯机上读出的真空值不高,但此时水射器内部仍然保持较高真空,足以使溅到内腔的水蒸发降温,当气温、水温和溅出的水量三者达到一定程度时,就会产生结冰。另外,当发生服务水压力降低(一般在低于0.2MPa)时或没有服务水供给时,水射器活塞动作不是很可靠,而且止回弹簧和活塞O型圈在水氯的联合作用下,极易发生氧化腐蚀、老化而失去密封作用。根据近三年来的实际运行验证,新的普通不锈钢弹簧只能使用1个月左右,普通O型密封圈3个月内也会发生变性老化。

        五.解决方案及措施

  根据以上分析,我们认为,加氯系统的安全稳定应该放在第一位,其次也要考虑运行成本,避免造成浪费。基于这种思路,我们否定了两种方案,一是在水射器前增加管道泵进行增压,二是断开服务水与主管网的连接,提高压力进行单独供水。通过论证,我们采取了第三种方案:同时从两个方面着手改进,一方面提高服务水的保障性,一方面改进水射器性能。

  1.服务水系统改造

  · 更换水泵

  经过查找水射器的性能资料和实际验证,原来三台7.2m3/h的水泵不能满足两线四只水射器的用水量要求。我们认为,应该对原来三台补水泵的功能做出调整,将补水转变为正常供水,使得出厂水管网压力不足时,由这三台水泵向加氯服务水管路提供充足的水量,并且做到两用一备。根据核对各个水射器的参数,最后,我们确定了三台水泵的参数和型号:流量Q=24m3/h,扬程H=48m的立式多级泵。实践证明,开启两台这样的水泵时,完全能够满足前后加氯水射器的用水要求,而且比单独出厂管网供水压力提高0.06MPa。

  · 主管路增加止回阀

  为了防止在新的补水泵工作时向出厂水管网倒流,我们在加氯服务水与主管网之间增加了低阻止回阀和相关阀门,这样就达到了平时加氯系统使用出厂管网提供的服务水,当管网压力低到某个设定压力时,三台补水泵开始工作满足系统用水;当管网压力条件符合要求时,停掉补水泵后系统将回自动回到原来状态。

  · 增加自动控制

  为了将三台补水泵在需要开启时及时投入运行,保证加氯的稳定连续,我们利用厂区控制网络实时传送到水厂中央控制室,由当班人员实施远程监控。同时为了提高可靠性,自动控制未设计自动停功能,而是要由当班人员根据具体情况发出指令来关闭补水泵。自动控 制系统在每次开启水泵前均对每台水泵的运行时间进行检测,每次只依次顺序运行两台工作累计时间较少的水泵;当其中一台出现故障时,控制系统将会自动启动第三台投入工作,同时给出故障报警信号。

  2. 水射器改进更新

  针对前加氯存在问题,我们对水射器进行了有益的研究,在2003年10月试制成功了新型水射器,它不仅可以有效防止结冰的发生,而且在服务水压力降低或消失时的防回水能力也大大增强。

  · 优化结构

  采用氯气管居中,压力水居周围的结构,使压力水从包容氯气管的环缝中射出,将氯气引射混合后送至管道,这种结构从根本上防止了压力水的回溅。即使有回溅,由于压力水的温度最低时也有2.0℃以上,水温可以通过较薄的管壁传给氯气管内壁上的冰点或水滴,使之无法持续积累,形不成冰堵。

  · 外置止回

  采用外置止回机构的方法,使止回机构远离水射器内部,防止了氯气和水的混合氧化腐蚀作用(因为单纯的氯气对一般金属材料的氧化腐蚀性较轻)。另外,止回装置完全采用了非金属结构,弹簧和活塞均是PVC材料,弹簧压力适中,活塞与橡胶孔板配合严密可靠,使之不仅有很好的止回作用,而且对真空值的衰减非常微小。

  · 降低成本

  本新型水射器没有复杂的结构,原材料使用的仅是通用PVC管件和棒材,成本不过百余元,而购买2″W&T的同类型产品,价格却高达万元,故成本低廉的特点明显。

        六、效果考查

  经过数月的运行检验,新的加氯系统工作稳定,压力服务水供应可靠,新型水射器也发生任何问题。同时,经过检证,对比W&T产品,加氯效果也未发现有下降异同等现象,故我们认为该加氯系统的改造是成功的。

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