深圳滨河污水厂AB法运行实践及分析
滨河污水处理厂总处理能力为30×104m3/d,分三期建设,一、二期工程均采用推流式吸附再生法(二级处理)。三期工程的处理量为25×104m3/d,采用AB法,B段为三槽交替式氧化沟,运行至今已两年。
1 设计概况
三期工程的设计指标见表1。
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1998年—1999年的实际运行水质情况见表2。
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2 A段曝气池
A段的HRT为33min,污泥浓度为2000mg/L,在好氧或兼氧状况下运行。控制池中的供氧状况可在一定程度上控制其BOD5的去除率,平均为50%~60%,最高达75%,其污泥负荷为2.5kgBOD5/(kgMLSS·d)。由于A曝前没有初沉池,进水饱含高活性、低级原核细菌,它们在A段的高负荷条件下处于对数生长期,并能在很短的时间内大幅度地降解去除水中的有机物,同时产生大量的污泥。A段泥龄短、更新快,因而使A段污泥无需再生即可具有持续的吸附能力。A段较高的细菌密度和足够的接触时间,以及原水中带有活性质粒细菌的不断接种,创造了有利于细菌遗传变异的条件,从而使A段污泥对污水中的毒物、pH及其他环境因素的影响具有较强的适应能力。
3 B段氧化沟
通过A段的处理,进入B段的有机物主要是易与被微生物所吸收利用的溶解性物质,与常规工艺相比,B段污泥活性成分较高,在相同污泥负荷下B段的F/M值实际要低些,因此泥龄较长,生物相丰富。三槽式氧化沟是带有沉淀功能的曝气池,由建在一起的三条氧化沟组成一个单元。在每条氧化沟中均布置有一定数量的转刷,以达到曝气和环流的要求。三条氧化沟与配水井相互连通,该配水井有三个自动控制的出水堰,可调节进入每沟的流量,三个氧化沟是互相连通的,通过建在两边二个氧化沟上自动控制的出水堰,使污水顺利地从一个氧化沟流到另一个氧化沟。三槽式氧化沟的基本运行方式分为六个阶段:
①阶段1
通过调节配水井堰门,污水进入第一沟,沟内转刷以低速运行,仅使沟内污泥以悬浮态环流,DO则不足以使沟内有机物全部氧化。此时,活性污泥中微生物强制利用上一阶段产生的硝态氮作为氧化剂,有机物被氧化,硝态氮还原成氮气逸出。同时,沟内自动调节出水堰上升,污水通过连通孔进入第二沟。第二沟内的转刷在整个阶段内均以高速运转,混合液在沟内保持恒定环流,转刷所供氧量足以氧化有机物并使氨氮转化成硝态氮。处理后的污水通过连通孔进入第三沟,混合液在第三沟中泥水分离,上清液通过已降低的出水堰从第三沟排出。
②阶段2
当污水从第一沟转向第二沟,第一沟内的转刷开始高速运转,并逐步成为富氧状态。在第二沟内处理过的污水进入第三沟沉淀,上清液通过第三沟出水堰排出。
③阶段3
污水仍然从第二沟进入。第一沟的转刷停转,开始预沉淀进行泥水分离,直至该阶段末端,泥水分离过程结束。在该阶段,污水仍然由第二沟进入第三沟,上清液仍然通过第三沟出水堰排出。
④阶段4
污水从第二沟流入第三沟,第一沟出水堰降低,第三沟出水堰升高。同时,第三沟内转刷开始以低速运转,污水从第三沟流向第二沟,在第二沟曝气后再流入第一沟。此时第一沟仍作为沉淀池,处理后的上清液通过第一沟已降低的出水堰排出。阶段4与阶段1相类似,所不同的仅仅是反硝化作用发生在第三沟。
⑤阶段5
污水从第三沟流入第二沟,第三沟的转刷开始高速运行,以保证在该阶段末端有余氧。第一沟仍作为沉淀池,上清液通过出水堰排出。阶段5与阶段2类似,所不同的仅仅是两个外沟功能相反。
⑥阶段6
该阶段基本与阶段3相同,第三沟内的转刷停止运行,开始泥水分离,入流污水仍然进入第二沟,处理后的污水经第一沟出水堰排出。
该氧化沟系统非常灵活,运行方式有多种,可随不同的入流水质及出流水质要求而改变。
4 AB法的运行效果与特点
4.1 抗冲击能力
从1999年8月—2000年2月,滨河厂三期进水平均BOD5、SS分别为273mg/L、535mg/L,水量在(19~23)×104m3/d范围,使得进水负荷大大超过原设计负荷。然而,出水一直达标排放(三项常规项目已达国家排放一级标准),运行稳定,究其原因一方面与滨河厂加强工艺运行控制、管理经验较丰富有关;另一方面则是工艺的本身,因A段发挥的主要作用是物化过程,与生化过程相比,它受毒物、负荷及pH等因素变化的影响较小,因而去除效果稳定,一定程度上对B段有保护作用。
4.2 对氮、磷的去除
在B段,由于泥龄较长,可能使世代时间较长的硝化菌在污泥中所占的比例得以提高;另外,A段对进水中BOD5的大幅度去除,使硝化菌对氧的竞争应处于比较有利的地位,B段的硝化速度也会因此大大提高,再通过氧化沟运行模式中1、4阶段的反硝化脱氮,滨河厂1999年TN的平均去除率为50%左右。磷在水中的存在包括正磷酸盐、聚磷酸盐及有机磷三种,A段在兼氧条件下,通过厌氧释磷、好氧吸磷能比较彻底地去除存在于SS中的有机磷和水中的胶态磷,滨河厂A段磷的去除率为20%~30%。细菌对水中磷的吸收基本取决于厌氧释放的程度,如释放得比较彻底,在好氧条件下会有相当可观的摄磷现象,污水刚进入氧化沟1、4阶段,几乎一直处于厌氧状态,污水中的磷释放比较彻底,由于其他几个阶段供氧较充分,微生物则会进一步吸收污水中的磷。滨河厂AB法运行实践证明:1999年磷的去除率平均为64%,其中最高可达80%。
4.3对难降解有机物的去除
根据滨河厂的运行实践,A段中出现了COD去除率比BOD5高的现象,这是由于原水中一些可检测到的COD物质(BOD5测不到)在A段的兼氧条件下被微生物分解成较易生化的有机物。
总之,通过以上的分析,为了使A段原核微生物充分发挥作用,应为细菌提供较高的有机负荷,增加细菌的代谢能力。
5 运行中出现的问题
1999年下半年随着三期水量的逐月增加,氧化沟溶解氧明显不足。随着污泥浓度的增加(在设计要求范围中),污泥指数也增加,即污泥的沉降性能也变差,通过镜检发现有较多的丝状菌,污泥结构松散,密实性较差。出现这种情况,可从两个方面进行考虑,即供氧和供营养条件。据1999年8月—2000年2月的统计,氧化沟进水平均BOD5为102mg/L,大于设计要求64mg/L,说明微生物营养供应合理。对于供氧对污泥性能的影响,在现场做了一个试验,即通过大量排氧化沟的剩余污泥,间接提高氧化沟的DO,再观察氧化沟的污泥沉降性能。结果与排泥前的情况相比,排泥后的氧化沟整体DO有所提高,从边沟转刷处测得的DO较高,表明充氧效率改善,同时测得SV为17%(排泥前为50%)。由此看来,DO的影响是直接原因,这可通过1999年每月TP的处理情况得到佐证(见表3)。
表3 1999年1--11月处理水量及TP去除情况
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注 上半年由于中沉池刮泥桁车及A曝曝气头改造,使污水部分超越进B段
从表3可看出,随着水量的增加和DO的降低,TP的去除效果增加,由于氧化沟的亏量供氧,造成氧化沟中更多的厌氧或近似厌氧的反应时段,使细菌受压抑并释放磷的反应比较彻底,在经过近似好氧区时,细菌能比较快速、充分地吸收并富集于体内,故除磷效果提高,出水中TP的含量降低。
6 情况分析和采取的措施
氧化沟供氧不足,是造成氨氮硝化不好,总氮去除效果较差的主要原因。整个氧化沟DO浓度为0.4~1.0mg/L,但对BOD5的去除影响不大,因为在DO>0.3mg/L的情况下好氧菌也能正常地分解有机物。一般应控制DO在1.5~2.0mg/L以上,低于0.5mg/L时则硝化完全停止。
亏量供氧使氧化沟厌氧段增多,磷释放应该比较彻底,但实际上整个氧化沟溶解氧基本上低于1 mg/L,没有形成真正的好氧区域,所以细菌对磷吸收还不够充分,故TP的去除率未能达到设计标准。
针对氧化沟供氧不足的问题,可根据氧化沟运行方式灵活多变的特征调整运行模式,如缩短半个周期的预沉时间,即预沉时间由原来的1 h缩短为45min,这样每天增加转刷充氧时间1.5h,运行周期由8h提高到12h。另外还可增加高速转刷的运行时间,调整中、边沟进水的时间分配[控制污泥负荷在0.15kgBOD5/(kgMLSS·d)]。通过调整测得的NH3-N、TN和TP数据见表4。
表4 去除氮、磷的实测平均值
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由表4可知,调整后的NH3-N、TN去除率比调整前提高1成多;TN去除率已达到设计标准,TP去除率为84%。
7 结论
综上分析,进水有机负荷的增加应是氧化沟充氧不足的直接原因,可通过调整氧化沟的运行模式使TN、TP去除率基本达到设计标准。由于进入滨河厂的污水偶尔含有垃圾填埋厂排放的垃圾渗滤液,这样使得进水水质波动的范围更大,现正积极摸索,积累经验,使整个AB系统更加稳定地运行。
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