媒体/合作/投稿:010-65815687 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 发邮件

为助力环保产业高质量发展,谷腾环保网隆重推出《环保行业“专精特新”技术与企业新媒体传播计划》,七大新媒体平台,100万次的曝光率,为环保行业“专精特新”企业带来最大传播和品牌价值。

    
谷腾环保网 > 新闻信息 > 正文

煤泥水处理的探讨与实践

更新时间:2010-01-12 15:32 来源: 作者: 阅读:2221 网友评论0

摘要:通过对煤泥水处理系统的探索和实践,使煤泥水处理能力大幅提升,降低了洗水浓度,为洗煤生产创造了良好的条件。

关键词:煤泥水;处理;探索;实践

云驾岭矿选煤厂是2004年11月建成投产的,年处理能力为90万t的矿井型无烟煤选煤厂,选煤工艺为跳汰分选,入洗上限为100 mm、下限为8mm。由于原煤水分较高,末煤含量较大,有部分小于8 mm的末煤进入洗煤系统,造成煤泥量大幅增加,制约了洗煤生产,因此,提高煤泥水处理能力成为该厂的主要攻关课题。

1 存在问题

云驾岭矿选煤厂煤泥水处理系统的工艺流程是:精煤捞坑的溢流水进入直径30 m浓缩池浓缩, 30 m溢流水进入直径24 m浓缩池,底流由泵打入 旋流器,旋流器底流进入高频筛回收粗煤泥,溢流和高频筛的筛下水一起进入24 m浓缩池浓缩,24 m浓缩池的底流进入压滤系统回收细煤泥,24m 浓缩池的溢流和压滤系统的滤液作为洗煤循环用水。

该厂现使用的两台压滤机是北京中水长固液分 离技术有限公司生产的KM250/1600型厢式快速 高效隔膜压滤机。自2004年投入使用至今,主要 回收煤泥中小于0.2 mm的细粒煤泥,2004年、 2005年矿井的生产能力为120万t/a左右,经过 两年多的运行,基本上能满足生产的需要,但是 2006年矿井通过技术改造,生产能力已经达到160 万t/a左右,而且随着井下机械化开采水平的不断 提高,开采深度和广度不断延伸,运输环节增加,再加上矿井“一通三防”的防尘洒水,导致原煤中 小于8 mm的末煤含量增加,占原煤总量的一半以 上,而且原煤水分高、粘泥多,造成筛分效率很 低,部分小于8 mm的原煤进入洗煤系统,再加上 该矿的原煤还有泥化现象,使洗煤生产过程中经常 因为洗水浓度高,精煤斗子捞坑沉降分级效果差而 出现跑粗现象,不断出现因为煤泥的生成量超过压 滤机的处理能力,导致浓缩机压耙子现象而影响洗 煤生产,以致该矿形成洗煤生产必须以洗煤过程中 煤泥的生成量决定入洗原煤量的局面;而且洗水浓 度高,还使跳汰机的分选深度和分选精度下降,不 仅使精末煤中混入的细粒中煤和细粒矸石增加,高 灰分的细泥污染精煤,提高精煤灰分,影响洗精煤 质量,而且中煤和矸石带煤增多,煤泥粘附中煤矸 石,降低中煤矸石的灰分,造成煤炭资源浪费,因 此,煤泥水处理成为该矿制约洗煤生产的瓶颈,提 高煤泥水处理能力已迫在眉睫。

2 现场调查

该厂为提高煤泥水处理能力,保障洗煤生产, 有效地回收煤炭资源,真正实现洗水闭路循环。 2007年成立煤泥水处理攻关小组,技术人员通过 现场调研、现场试验,将洗水浓度高的影响因素归 纳为:

(1)云驾岭矿的原煤有泥化现象,煤泥水中小于200网目的细泥含量较大,而且该矿区的水质 软,硬度小,钙镁离子少,洗煤水电导率低,煤泥 水的煤泥颗粒表面带负电荷,煤泥颗粒相互排斥, 其悬浮状态相对稳定,沉降较慢,尤其是小于 0.001 mm的细泥以胶体和半胶体的状态存在,在 煤泥回收过程中很难沉降。

(2)煤泥水处理流程较复杂,各作业环节配 合不协调,煤泥在不同的作业环节中没有得到及时 回收,出现细煤泥在系统中积聚并恶性循环,造成 煤泥的再破碎,而影响煤泥的有效回收。

(3)絮凝剂的加入不规范。

3 采取的措施

①在循环水中添加石膏粉,增加钙离子,降低 煤泥表面的电位,使煤泥颗粒之间的斥力减小,破 坏煤泥悬浮的稳定性,提高洗煤水的电导率,同 时,规范絮凝剂的添加,加速细煤泥沉降,提高固 液分离效率;②简化煤泥水处理系统流程,改造 30 m浓缩池管路,使澄清的溢流水直接进入循环 水,提高24 m浓缩池的沉降效果,保证压滤系统 的入料浓度,实现各作业环节的有效配合;③更换 旋流器入料管路,改善给料压力,降低管路的动力 损耗,提高旋流器的入料压力,使煤泥在旋流器中 得到充分浓缩和回收,提高煤泥在旋流器的回收效 率;④在高频筛入料端至中间部分铺设压滤机旧滤 布,实现粗细煤泥一起回收,将煤泥回收尽可能地 前移,降低煤泥在循环过程中的再次破碎泥化,减 轻压滤系统的负担,有效地回收煤炭资源。

4 应用情况

(1)通过技术人员深入现场调研、现场试验 及现场指导,合理地添加絮凝剂,并在循环水中加 入石膏粉,增加煤泥水的硬度,提高电导率,加快 细粒级煤泥的沉降速度,洗水浓度由原来的150 g/ L左右降低到5 g/L左右,实现了清水洗煤,保证 了生产连续稳定和洗煤水完全闭路循环,彻底解决 了因洗煤水浓度高制约生产的问题,2007年入洗 原煤914185 t,2008年入洗原煤1012524 t。

(2)洗水浓度的降低,不仅稳定了洗煤产品的质量,而且提高了跳汰机的分选深度和分选精度,数量效率和精煤回收率明显提高,2008年精煤的实际回收率是67.98%,比2007年的55.13% 增加了11.85%,数量效率从2007年的92.11%提 高到2008年的95.39%,矸石带煤从2007年的 13.70%降低到2008年的6.45%,降低了7.25%,为矿创造了可观的经济效益和社会效益。

(3)洗煤过程中产生的煤泥绝大部分从高频筛得到回收,压滤车间的煤泥量明显降低,2008年压滤车间不断出现因入料浓度低而闲置,2007年压滤系统的煤泥产率是13.48%,2008年是 9.90%,煤泥产率降低4.58%,实现了煤泥回收的前移,不仅减轻了压滤系统的负担,节约了洗煤成本,而且还使煤炭资源得到了合理利用。

从以上结果看,该厂对煤泥水处理系统的探索和实践,不但达到了预期的目的,而且还远远超出了预期的结果。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

  使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”

关于“煤泥水处理的探讨与实践 ”评论
昵称: 验证码: 

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明谷腾网同意其观点或证实其描述。

2022’第九届典型行业有机气(VOCs)污染治理及监测技术交流会
2022’第九届典型行业有机气(VOCs)污染治理及监测技术交流会

十四五开篇之年,我国大气污染防治进入第三阶段,VOCs治理任务…

2021华南地区重点行业有机废气(VOCs)污染治理及监测技术交流会
2021华南地区重点行业有机废气(VOCs)污染治理及监测技术交流会

自十三五规划以来,全国掀起“VOCs治理热”,尤…

土壤污染防治行动计划
土壤污染防治行动计划

5月31日,在经历了广泛征求意见、充分调研论证、反复修改完善之…