西北油田:脱硫新技术实现效益双丰环保
本报讯 近日,西北油田采油二厂二号联合站油气脱硫提标提质工程,经过半年多的紧张施工,全面实现投产。这项集多项新技术于一身的扩建工程,是中石化“碧水蓝天”环保工程的重点项目,也是西北油田今年“提质增效升级”的重点项目。
西北油田采油二厂是中石化原油生产第一大厂,年产原油300多万吨。一半油井所含硫化氢浓度在500ppm以上,含量超过10000ppm的就有100多口。当硫化氢浓度达到500ppm时,人会很快出现急性中毒,呼吸麻痹而死亡,吸入浓度1000ppm以上时,可出现“闪电型死亡”。对周围环境和员工生命安全造成很大危害,给原油生产和处理带来了巨大的安全隐患。
2009年,该厂在二号联合站先后建成四座脱硫塔,设计规模为每台每年为200万吨原油脱硫,采取的是正压式气提法原油脱硫技术。在几年的应用中,四座塔为西北油田共完成了2000万多吨原油的脱硫任务,为安全生产、环境保护做出了积极的贡献,但该技术对混烃凝液回收不彻底、造成能源浪费的弊端,也暴露了出来。
为此,该厂经过科学的环保评估和精确的效益评价,决定引用新型的脱硫技术,并扩大后期深度脱硫、液化气和轻烃的生产规模。即把四座脱硫塔的正压式气提法原油脱硫技术,改造成负压稳定气提法原油脱硫技术;新增的6座100方液化气储罐、2台液化气装车泵和各一座碱洗罐、碱液罐、碱渣罐、混烃分水缓冲罐等。项目分两期进行施工,先期拆卸两座脱硫塔进行改造,并与年底运行成功。今年又对另外两座脱硫塔改造成功。新增的生产装置和设备也紧锣密鼓的进行施工和安装。截止5月底已全面实现投产。
“脱硫塔技术改造和生产规模的扩大,使我们油气处理部每天可增产混烃凝液40吨,生产更优质的液化气石油气54.08吨、轻烃66.91吨,年增效近7000万元。效益太可观了,这对缓解油价暴跌对我厂造成的效益压力,为石化企业安全度过‘寒冬期’起到了积极的作用。”该厂油气处理部经理高波高兴的说。
此次扩建还新增加了碱洗脱硫和MDEA湿法脱硫技术,采用了创新水封罐生产工艺和分离器补气增压技术。不但使脱硫规模达到11157.6吨/天,每年还可从硫化氢中变害为宝,回收硫磺2000吨。
在采访中,西北油田分公司副总工程师、采油二厂厂长梁尚斌自豪地说:此次脱硫提标提质改造,不但提高了我厂高含硫化氢原料气的处理能力,和天然气资源的综合利用率。更重要的是湿法脱硫和硫磺回收系统,最大限度地减少了有毒有害气体排放,造成的污染环境,确保塔里木河流域一片碧水蓝天,实现了增效环保双丰收。
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