HPF脱硫系统的改造
HPF脱硫是一种焦炉煤气氨法脱硫工艺,在钢铁冶金行业得到广泛的使用。本文通过对HPF脱硫系统的改造,得到效率更高,运行更方便的脱硫系统
HPF脱硫工艺的流程为:焦炉煤气经预冷塔冷却到25~30℃后进入脱硫塔,脱硫液与煤气逆流接触脱除硫化氢后,煤气送硫铵工序。脱硫塔有再生系统,脱硫废液由脱硫液循环泵抽送至再生塔。压缩空气从再生塔底部送入使溶液再生,再生后的脱硫液经液位调节器返回脱硫塔顶循环喷洒。此外再生塔顶扩大部分的硫泡沫自流入硫泡沫槽,再由泡沫泵送入压滤机,清液返回反应槽,而硫磺滤饼经风干后成为副产品外销。
提高效率的措施有:
1、温度方面改造。由于采用易挥发的氨为碱源,应控制煤气预冷段温度低于28℃,脱硫液温度比煤气温度再低1-2℃。此外硫铵反应为放热反应,应在反应槽段拆除保温层,并增设清液冷却器。
2、喷洒液方面改进。调整喷洒液中焦油氨水比从3:7调整到4:6,以降低初冷器的阻力升高,消除带来的初冷器蒸汽清扫强度增加,并做好清除初冷器堵塞工作。
3、脱硫液循环泵改进。脱硫液循环泵会消耗冷却水,而排出水会注入到脱硫液中,造成事故槽溢出,催化剂消耗量增加,影响生产,应对循环泵的机械密封进行改造,以排出水不在注入脱硫液为改进目标。
4、喷洒孔改造。由于喷洒液中含有焦油渣,会造成喷洒孔队赛,应扩大喷洒孔直径,由6mm改为10mm。
5、电捕焦油器和磁氧分析仪系统改进。电捕焦油器用于捕集煤气中夹带的焦油雾,对氧含量容易过于敏感而不能正常工作,应根据实际氧含量检测要求,对其改进;此外判断煤气中氧含量的磁氧分析仪系统容易过于敏感而误判,应根据实际要求增设引压蒸汽过滤装置及冷水凝水排气装置,使其发挥分析仪判断作用。
6、管线改造及气密性改造。在脱硫塔两塔煤气进口增设蒸氨氨气入口,以进行调节操作,防止在含氨量少的情况下,出现脱硫动力偏低的情况,脱硫效果不利情况;同时对熔硫部分的管线和煤气吸气管与气液密封部位的检查和改进,确保脱硫不受影响。
此外,加强对技术操作人员培训和要求等,以上改造措施在重钢实行后,HPF脱硫率高达89.8%,收效明显。

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