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某屠宰厂废水厌氧-好氧处理案例

更新时间:2008-11-18 17:02 来源: 作者: 阅读:3031 网友评论0

        某肉联厂日产废水150m3,废水主要来自肉类加工生产的废水,其中包括圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其他厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、胴修水等。废水中含有血液、油脂、碎肉、食物残渣、毛、粪便和泥沙等,还可能含有多种对人体健康有害的细菌如粪便大肠菌、粪便链球菌、葡萄球菌、布鲁氏杆菌、细螺旋体菌、梭状芽孢杆菌、志贺氏菌和沙门氏菌等。

1设计规模

        生产车间设计污水量为150m3/d。小时污水量6.25 m3/h,时变化系数取3.2,即最大时污水量为20m3/h。

2设计进出水水质

        参照国内同行业污水指标,设计原水水质指标如下:COD700~2500mg/L;BOD400~1800mg/L;SS1000mg/L;pH6.8~7.6;动植物油100~150mg/L;色度200。

        设计出水水质达到<广东省地方标准》(DB44/26—2001)中第二类污染物最高允许排放浓度的一级排放标准:COD≤80mg/L;BOD5≤30mg/L;SS≤60mg/L;pH6-9;色度≤50;动植物油≤10mg/L。

        本方案采用粗、细格栅-+水力筛-+沉砂隔油-+气浮-+水解酸化-+SBR-+过滤-+消毒的处理工艺。

工艺流程说明

        屠宰废水经管网收集进入格栅池,通过格栅截留大颗粒渣、碎肉等杂物,再通过水力筛截流猪毛等。经截流后废水自流至集水井,并通过安装有毛发聚集器的提升泵提升至隔油沉砂池。在沉砂池内去除浮油及大量颗粒悬浮物,池内的油污及沉砂经收集后与泥饼一起处理。隔油沉砂池出水自流至气浮池,在气浮池内加破乳剂去除废水中的乳化油,浮渣流人浓缩池与污泥一起经压滤机压滤为泥饼后外运。经气浮池处理后废水进入水解酸化调节池(调节池挂有填料),进行水质水量调节,并与回流污泥混合,进行水解酸化反应。其厌氧反应过程主要分为三个阶段:第一阶段是在水解与发酵细菌的作用下,使碳水化合物、蛋白质与脂肪水解与发酵转化为单糖、氨基酸、脂肪酸、甘油及二氧化碳、氢等;第二阶段是在产氢产乙酸菌的作用下,把第一阶段的产物转化成氢、二氧化碳和乙酸;第三阶段是通过两组生理上不同的产甲烷菌的作用,一组把氢和二氧化碳转化为甲烷,另一组是对乙酸脱羧产生甲烷。水解酸化主要控制在厌氧反应的前两个阶段。废水经水解酸化池后既可去除一部分有机物,又可使一部分大分子有机物降解,使得废水的可生化性提高。水解酸化调节后的废水经提升泵提升至SBR好氧反应池进行反应。SBR反应池是一种间歇式的活性污泥反应系统,在时间上属于推流式反应,并呈理想的推流状态。主要由进水、反应、沉淀、排放、待机等五个工序运转操作。在SBR法中,缺氧与好氧并存,能有效抑制丝状菌繁殖,控制污泥膨胀。本设计拟采用自控装置,经调试后设定进水、反应、沉淀、排放的时间实现自动化操作。SBR出水进人中间水池,并通过压力泵进入过滤器进行过滤,同时投加脱色絮凝剂及消毒剂,使出水水质达到排放标准。过滤器定期进行反冲洗。SBR池的污泥排人污泥浓缩池,经压滤机压滤成泥饼外运。

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