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高浓度淀粉废水处理技术

更新时间:2015-01-22 08:51 来源:环境工程学报 作者: 阅读:2110 网友评论0

甘肃省定西市某淀粉厂以马铃薯为原料生产淀粉,每天排放废水约300m3,废水中主要含有纤维、淀粉、蛋白质、有机酸等高浓度有机物。其COD含量较高,通常在5000mg/L以上,SS质量浓度一般在1000mg/L以上。如果将废水直接排进水体,会给周边生态环境带来较大的污染。根据该工程实际情况,采用气浮+UASB+SBR相结合的技术处理废水达到了良好的效果。  

1废水水质、水量及排放标准  

该淀粉厂的高浓度有机废水主要来自提取、浓缩、洗涤、脱水等工艺流程中,工程设计水量为300m3/d。设计出水水质按污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准进行设计。具体设计进出水质如表1所示。  

表1设计进出水水质  

Tab.1Designedinfluentandeffluentwaterquality  

2工艺流程  

淀粉废水的水质特点是污染物浓度高、可生化性好,而且含有足够的N、P等营养物质,满足生物生长的需要,宜采用生化处理。由于淀粉废水中含有大量悬浮物,应采取有效的预处理措施去除,以防止设备堵塞,同时降低生化处理设施的负荷,为了降低能耗和产泥量,故本工程采用“气浮+UASB+SBR”相结合的工艺。废水处理构筑物采用地下形式,基本不占地表面积,不需采暖、保温措施,地表可绿化或用作其它。具体工艺流程如图1所示。  

图1废水处理工艺流程  

Fig.1Flowchartofwastewatertreatmentprocess  

3主要构筑物及设计参数  

3.1格栅井  

格栅井采用钢筋混凝土结构,尺寸为3.0m×0.7m×1.5m。内设粗细两座格栅,两格栅的外形尺寸为1200mm×500mm,安装角度为60°,粗格栅的栅缝为20mm,细格栅为10mm,并采用Q235A防腐材质。  

3.2调节池  

调节池主要对水进行混合、储存、预酸化,降低厌氧反应器的负荷。采用地下钢筋混凝土结构,寸尺为6.8m×6.8m×3.5m,有效水深3.0m,有效容积为150m3,HRT为10h。调节池内设型号50QW18-15-1.5的污水提升泵2台,1用1备。  

3.3加药装置  

加药装置采用钢制结构,设置在加药间内。加药装置型号为TJ-WA-0.5A-I,溶药罐容积为0.4m3,储药罐容积为1.0m3,溶药罐内配搅拌机功率为0.75kW。配套型号为GM0025计量泵2台(1用1备)。  

3.4气浮池  

气浮池采用成套设备,设备型号为TJ-WF-15。  

该设备分为4个部分:反应室、接触室、分离室、净水室。该设备处理水量15m3/h,池尺寸为4.0m×1.22m×1.22m,功率为1.875kW。  

3.5UASB反应器  

UASB反应器是该废水处理工艺的核心单元。  

采用成套设备(含三相分离器、布水导流器、水封器、贮气柜、沼气计量仪等)。处理水量15m3/h,设备直径为5.2m,罐高为6.0m,总高为7.0m,COD负荷为10~15kg/(m3·d),采用Q235A材质。  

3.6预曝沉砂池  

预曝沉砂池主要通过曝气使废水中的颗粒物相互碰撞,利于沉降,同时为后续生化处理提供条件。  

池采用钢筋混凝土结构,尺寸为3.0m×2.0m×2.5m,有效水深2.0m,有效体积12m3,HRT为40min。池内配风量为1.7m3/min,风压为3m水柱,功率为2.08kW的进口曝气风机1台。  

3.7间歇式活性污泥法废水处理设备  

该处理单元采用成套设备,型号为TJ-SBR(I)-20(内含滗水器、风机),Q235A材质,处理水量20m3/h,外形尺寸为L×B×H=10.0m×8.6m×4.0m,配套总功率17.6kW。  

3.8污泥浓缩池与板框压滤机  

污泥浓缩池采用钢筋混凝土结构,尺寸为4.5m×4.0m×5.0m,有效容积80m3,池超高0.5m。板框压滤机型号为TJ-SBY25/630-U,过滤面积为25m2,外型尺寸为4410mm×1120mm×1200mm。板框压滤机配套螺杆泵1台,泵型号为G42-I,流量5m3/h,压力0.6MPa,功率1.1kW。  

3.9其他构筑物  

主要有风机房、气浮操作间、压滤机房、控制室全部采用砖混结构。风机房内置两台风机,采用吸音材料,设有进气通风消音孔,尺寸为4.0m×3.0m×3.5m;气浮操作间内放置1台气浮池、1台加药装置,尺寸为9.0m×6.0m×3.5m;压滤机房尺寸为8.0m×4.0m×3.5m;控制室内放一台电气控制柜,采用PLC微电脑全自动运行控制,控制室尺寸为3.0m×3.0m×3.5m。  

4运行效果  

该工程于2010年4月完成施工、调试,目前系统运行稳定,出水水质达到了污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准,具体处理效果如表2所示。  

表2各处理单元污染物去除情况  

Tab.2Pollutantsremovalsituationineachprocessingunit  

5效益分析  

项目总投资180.36万元,其中土建费23.96万元,设备、材料费156.4万元。  

运行费用包括电费、人工费、药剂费。此项目处理设备的总装机容量为27.47kW,电费单价按0.5元/kWh计,故耗电费为330元/d;该项目采用PLC系统进行控制,自动化程度较高,故日常运营只需2人,工资按每月1000计,人工费为67元/d;项目运行后,药剂费约为80元/d。合计,日处理费用1.59元/m3。具体参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。  

6结论  

气浮+以UASB反应器为主体的厌氧生物处理与以SBR主体的好氧生物处理工艺相结合,使得高浓度淀粉废水得到了充分降解,出水水质达到了污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准,发挥了良好的环境效益与社会效益。  

本工程发挥了上流式厌氧污泥床反应器的特点,它在工艺流程中起核心作用,此阶段COD去除率达到了80%,减轻了后续SBR的处理压力,为类似工程提供了范例。

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