养猪场废水处理方法
养猪废水含有高浓度的有机物、悬浮物、氨氮等污染物,其水质和水量受到生产工艺季节及产品因素的影响较大,因此须选择耐冲击负荷强的工艺。其废水属于可生化性一般的废水,常采用生物处理方法,该方法的运行费用较低,处理效果稳定,其主要原理是利用生物系统中的微生物(包括细菌、真菌、原生动物和后生动物)的代谢及吸附作用,降解废水中的有机以及无机污染物质。
江苏某养猪场为了使其所产生废水达标排放,拟建设一套水处理装置。在工艺选择阶段,综合比较了厌氧法、水解酸化法、生物接触氧化法和普通活性污泥法各自的优缺点,充分考虑了生物固体截留能力以及水力混合条件等综合因素,最终采用了第三代厌氧反应器ABR为主体的生化工艺,联合缺氧/好氧工艺来处理养猪场废水。该项目于2010年12月开始施工,2011年2月竣工,进入调试运行阶段。2011年6月正式运行,监测数据表明,该工程运行效果良好,出水达到《畜禽养殖业水污染物排放标准》(征求意见稿)。
1工程概况
该养猪场所产生废水主要为粪便冲洗废水以及地面冲洗废水,其中污染物浓度最高的为粪便冲洗废水,其属于高浓度有机废水,并且废水中的SS含量以及氨氮的含量也较高。该养猪场存栏生猪量为300~400头。根据业主提供进水水质资料,每只猪的废水产生量为0.023t/(只·d),估计日排出水量为9.2t,本工程设计废水处理量为10t/d。
由于国家环保部正在制定新的畜禽养殖排放标准,为避免处理设施建成后不能达到新标准,因此在设计的时候参考严格的排放标准。在设计出水水质时,参照《畜禽养殖业水污染物排放标准》(征求意见稿)的要求。设计进出水水质如表1所示。
表1设计进出水水质
2工程设计
2.1工艺流程
本工程采用ABR/缺氧/好氧为主体的生化法工艺处理养猪场废水。废水处理工艺流程如图1所示。
图1废水处理工艺流程
2.2主要处理单元
(1)初沉池:1座,尺寸为2.5m×1.0m×2.5m,HRT为1.5h,为地下式钢砼结构。设污泥提升泵1台,型号为40WQ5-10-0.55。
(2)调节池:1座,尺寸为2.5m×2.0m×2.5m,HRT为24h,有效水深2.0m,为地下式钢砼结构。设污水提升泵2台,1用1备,型号为32WQ3-12-0.37;曝气系统LWBQ-80,1套,为PVC材质。
(3)ABR池:1座,尺寸为6.0m×2.5m×4.0m,HRT为5h,有效水深3.5m,COD负荷为2.0kg/(m3·d),为半地下式钢砼结构。设组合填料1套,体积为30m3,型号为ZV-Φ150-100;污泥回流泵1台,型号为40GW5-10-0.55;循环泵1台,型号为40GW10-10-0.75;折流板3块,尺寸为2.5m×3.5m;沼气收集系统1套;布水装置1套。
(4)缺氧池:1座,尺寸为4.0m×2.0m×4.0m,COD负荷为1.2kg/(m3·d),为半地下钢砼结构。设组合填料1套,体积为20m3,型号为ZV-Φ150-100;潜水搅拌机1台,型号为QJB-1.1。
(5)中沉池:1座,尺寸为2.0m×2.0m×4.0m,水力表面负荷为1.0m3/(m2·h),为半地下钢砼结构。设污泥回流泵1台,型号为40GW5-10-0.55。
(6)好氧池:1座,尺寸为6.5m×4.0m×4.0m,COD负荷为0.60kg/(m3·d),氨氮负荷为0.10kg/(m3·d),为半地下钢砼结构。设组合填料1套,体积为72m3,型号为ZV-Φ150-100;硝化液回流泵2台,1用1备,型号为40GW5-10-0.55;高效曝气盘80套,型号为LWKBBQ-215;风机3台,1用2备,型号为RT-50,功率为2.2kW。
(7)二沉池:1座,尺寸为0.8m×2.5m×4.0m,水力表面负荷为1.0m3/(m2·h),为半地下钢砼结构。设进出水装置1套,型号为LWCD-40;污泥回流泵1台,型号为40GW5-10-0.55。
(8)混凝沉淀池:1座,尺寸为2.5m×2.5m×4.0m,水力表面负荷为0.6m3/(m2·h),为半地下钢砼结构。设混凝沉淀系统1套;污泥泵1台,型号为40GW5-10-0.55;中心导流筒及出水堰各1套。
(9)污泥浓缩池:1座,尺寸为2.5m×2.5m×4.0m,为半地下钢砼结构。设螺杆泵2台,1用1备,型号为G30-1;板框压滤机1台,型号为XAY35/800-UB;中心导流筒及出水堰各1套。
3工程处理效果
该工程于2011年6月初投入运行,实际运行效果良好。当地环保部门对各工段出水进行取样监测,结果如表2所示。
表2各处理单元的处理效果mg/L
对2011年6月至2012年2月的出水COD情况进行监测(每个月的监测结果是月初、月中、月末3次结果的平均值),结果如图2所示。
图2进出水COD的变化
由表2、图2可见,以ABR为主体的生化工艺处理养猪场废水,出水中COD≤100mg/L、SS≤70mg/L、NH3-N≤25mg/L。结果表明,该工程实际运行效果达到了设计初期要求。自系统正常运行以来,处理效果稳定。
4技术经济分析
工程总投资67.55万元,其中设备、设计与安装投资45.43万元,土建投资22.12万元。电费以0.6元/(kW·h)计,每日耗电91.72kW·h,需要电费55元/d,一人兼职管理该设施运行的情况下,不计人工费,药剂费40元/d,每天处理10t水,污水处理费合计为9.5元/t。
5结论
采用ABR/缺氧/好氧为主体的生化工艺处理养猪场废水,目前运行效果良好,出水达到《畜禽养殖业水污染物排放标准》(征求意见稿),适合在畜禽养殖业的废水处理中进行推广。
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