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给水厂滤池的优化技改与运行

更新时间:2015-02-27 18:40 来源:论文网 作者: 阅读:3529 网友评论0

导读:滤池浊度去除效果较差。滤池的反冲洗水头仅1.2m。技术改造后。反冲洗水,给水厂滤池的优化技改与运行。

关键词:滤池,反冲洗水,技术改造

1 前言

乌鲁木齐市某水厂始建于1985年,1987年投产运行,采用直接过滤工艺。1997年经过扩建后形成完整的水处理工艺,设计处理能力8万m3/d。工艺流程为:原水 预沉池 水力混合井 机械搅拌澄清池虹吸滤池 清水池。该水厂虹吸滤池设计规模为8万m3/d,分为两组,每组规模为4万m3/d。每组滤池分为6格,共12格,单格面积为30m2,平面尺寸为5m×6m,池深5.lm。滤料采用单层石英砂滤料,滤料粒径d=0.5-1.2mm,滤料层总厚度为900mm。,反冲洗水。卵石承托层厚度为250mm。作为控制水厂水质的关键构筑物,虹吸滤池存在出水水质未能达标、反冲洗耗水量大以及虹吸设备工作不正常等较为突出的问题。对水厂的正常运营造成了影响。出于满足日益提高的水质要求及降低水厂制水成本的考虑,对原有虹吸滤池进行技术改造。

2 技改前运行中存在问题

2.1 滤后水水质不达标

滤池浊度去除效果较差。从改造前运行的资料来看,在进水浊度≤15NTU时,其出水浊度仅达到1.2NTU,浊度的去除效果较差,特别时原水浊度较高时,滤池出水浊度相应升高,造成出厂水水质不能达标。毕业,反冲洗水。

2.2 反冲洗耗水量大、滤池过滤周期短

原有工艺中的虹吸滤池,采用真空系统控制进水和反冲排水的虹吸管,真空系统的稳定性较差,而且建设时间较长(1985年建设),存在漏水漏气现象,个别滤池己经出现了无法反冲洗的状况,滤池的反冲洗水头仅1.2m,反冲洗时滤料悬浮层偏低,滤料的膨胀率达不到设计要求,滤料冲洗不干净,导致滤料中沉泥越来越多,致使滤池冲洗周期为8h,冲洗时间也比正常滤池长,滤池的反冲洗水量比正常滤池多一倍多。

2.3 自动化水平低

原有滤池自动化控制系统设计功能简单、整体自控等级低、效果差,无法有效的实现滤池的自动化运行,增加了现场工作强度,滤池水位误差大,出水水质不能保证。同时给管理和运行也带来了很大的困难。

2.4 反冲洗水排放不彻底

反冲洗废水采用虹吸管排除,从虹吸管工作原理分析,在反冲洗停止,排水把虹吸破坏后,势必有部分反冲洗废水回落到滤池中,造成反冲洗废水排放不彻底,对过滤水质造成影响[1]。

3 优化技改方案

滤池优化技改最主要的目标是提高出水水质、节省冲洗水量两个方面。提高出水水质最重要的是过滤方式的选择,按照过滤理论[2],提高滤池截污能力最好的办法是采用反粒度过滤。毕业,反冲洗水。节省冲洗水量实现主要在于冲洗方式的选择,而气水联合反冲洗可以大大降低冲洗水量。

3.1 虹吸滤池改为反向过滤气水反冲洗滤池

鉴于原有滤池工况差,对虹吸滤池进行改造,从节省投资考虑,不改变原有池型,对现有的虹吸滤池进行技改,采用深圳清泉公司的专利技术——反向过滤气水反冲洗滤池。毕业,反冲洗水。将正向过滤改为反方向过滤;增加气水反冲洗系统,实现三段式气水反冲洗;冲洗方式为闭阀冲洗,冲洗时不排水,避免了滤料流失的问题[2]。改造后滤池剖面图见图1,具体实施措施如下:

反冲洗水

a改造前b改造后

图1 滤池改造前后剖面图

3.1.1进、出水系统

进水:拆除原滤池进水渠道和进水虹吸管,改为由滤池底部管道进水,每组滤池进水总管管径为DN900,单格滤池进水管管径为DN400,配置全数字气动调节蝶阀控制进水。拆除原有滤池底部配水结构,将池底两侧填高1.0m,单格滤池中间部分留出B×H=0.8×1.0的进水渠道,进水管伸入池壁和此进水渠相连。

出水:在池壁两边内侧设两个出水堰槽(尺寸为B×H=0.6×1.0),在池壁上开孔,接两根滤后水出水管(DN300)。各单格滤池的出水管分别接至出水总管(DN800),总管再和原通向清水池的管道相连接。单格滤池出水管上设气动阀板,保持单格出水的控制。

3.1.2排水及放空系统

排水:拆除原滤池排水虹吸管和池内3条排水渠,将排水积水槽整体抬高,在其内墙上设置气动翻板排水阀,通过翻板阀将冲洗水排至外墙和内墙间的排水槽,并从槽底部接出排水管(DN500),排入原滤池的排水渠内。每格的冲洗水单独排放。将原积水槽外墙的下部拆除,以扩大滤池管廊的面积,方便管道布置,改造后管廊宽度为4.9m。另外,为了避免闭阀冲洗不排水时废水溢流到其他单元,在滤池外侧池壁上开孔,设置溢流堰槽,并以管道接至排水沟渠。

放空:自滤池进水管三通处接出放空管(DN200)和反冲水排水管相连接,引入原滤池排水渠内,放空管上设气动蝶阀。毕业,反冲洗水。

3.1.3承托层及滤料

卵石承托层厚为350mm,仍然采用单层石英砂滤料,粒径为0.8~1.65,K80=1.8,滤料厚度为1.15m。

3.2 完善反冲洗系统

对原有工艺管道加以改造并改变反冲洗方式,由自身水力反冲洗改为外加动力气水反冲洗。

水反冲系统:增加3台反冲洗水泵(2用1备),反冲洗水管管径为DN400,接到待滤水进水管上,每单元滤池增加反冲洗进水自动蝶阀1套。

气反冲系统:增加反冲洗鼓风机2台(1用1备),每单格滤池增加反冲洗进气自动蝶阀和排气电磁阀1套。反冲洗气管管径为DN200,伸入到中间填高的进水渠中。

3.3 提高自动化水平

保留原电动蝶阀配电控制柜,将原滤池控制柜改为滤池控制柜1个,增设水头损失仪、反冲洗鼓风机控制(配电)柜以及空压机控制(配电)柜。建立由滤池上位机、PLC主站与PLC就地站组成的集散控制系统。

4 运行效果

4.1改造前、后滤池出水浊度对比

改造前后滤池出水浊度见表1、2。毕业,反冲洗水。

表1 改造前进出水平均浊度(NTU)

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
进水平均浊度 6.7 4.8 4.8 3.8 5.9 6.5 72.2 8.5 9.0 9.3 9.9 5.7
出水平均浊度 1.2 0.9 0.9 0.8 1.0 1.3 1.6 1.3 1.4 1.4 1.5 0.9
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
进水平均浊度 2.2 1.7 1.2 1.7 2.9 6.6 65 80 1.4 1.0 1.5 2.1
出水平均浊度 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 1.0 0.3 0.2 0.2 0.3

表2 改造后进出水平均浊度(NTU)

由表1和表2可以看出,不论滤池进水浊度如何变化,出水浊度都能控制在1.6NTU以下,改造前出水平均浊度1.2NTU,改造后为0.4NTU,平均下降了67%,出水水质达标率100%。

4.2改造前、后滤池反冲洗周期对比

改造前,滤池反冲洗周期为8h,技术改造后,滤池反冲洗周期≥36h;滤池技改后,可满足日处理水量8万m3的处理要求,考虑自用水水量,实际滤池日处理量约8.25万m3,过滤滤速由原来的9.1m/h提高到10.8m/h,仍可满足过滤工艺要求;

4.3改造前、后滤池反冲洗耗水量对比

改造前,滤池反冲洗耗水量约150m3/次.格,改造后,反冲洗耗水量节省70%以上。反冲洗水耗控制在产水量的2.0%以内,每年节约水量150万m3。

4.4改造前、后滤池自动化程度对比

改造前,滤池自动化控制系统设计功能简单,无法有效的实现滤池的自动化运行,增加了现场工作强度,滤池水位误差大,出水水质不能保证。改造后,自动化程度提高,达到“无人值守、定时巡查”的程度。

5 结语

通过对原有虹吸滤池改为反向过滤气水反冲洗滤池的技术改造,在很大程度上改善了过滤效果,并且提高了自动化程度,提高了滤池出水水质,同时节约了反冲洗水量,带来很大的经济效益和社会效益。

参考文献:

[1]北京市市政工程设计研究院.给水排水设计手册(第3册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[2]郭修梅.过滤技术的重大发展[J].冶金矿山设计与建设,2002,34(2):32-35.

[3]许保玖,安鼎年.《给水处理理论与设计》[M].北京:中国建筑工业出版社,1992.

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