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饮料废水AB法A段强化再生处理技术

更新时间:2015-03-13 09:50 来源:环境工程学报 作者: 阅读:2428 网友评论0

AB法即吸附(A)-生物降解(B)工艺,是20世纪70年代中期在传统两段活性污泥法(Z-A法)和高负荷活性污泥法基础上开发的一种新工艺,属超高负荷活性污泥法,由A段和B段二级活性污泥系统串联组成,分别有独立的污泥回流系统,各自拥有独特的微生物群体。AB法最突出的优点是A段负荷高,抗冲击负荷能力强,特别适用于处理水质变化大、有机污染物浓度较高的污水〔1〕。A段通常为微氧环境(溶解氧为0.5~0.7mg/L),以高负荷、短泥龄的参数运行,主要是通过吸附、吸收、氧化等方式去除有机物。B段去除有机污染物的机理与普通活性污泥法基本一致,以低负荷、长泥龄的参数运行,对有机物以吸收、氧化为主,剩余污泥量很少。其中A段对有机物的去除起着关键作用,提高A段有机物去除能力是提升系统处理能力的关键,并为B段进一步去除有机物创造条件〔2〕。  

1工程介绍  

某饮料公司是一家以生产饮料为主的企业,新的生产线投产后需进行配套的废水处理设施的建设,本期工程设计平均处理量为300m3/d,最大处理量为400m3/d,其进水COD为1200mg/L,BOD5为600mg/L,SS为300mg/L,pH5~10,要求出水水质达到《上海市污水综合排放标准》(DB31/199—1997)中二级排放标准。因饮料生产废水中含有较多的糖类、蛋白质等污染物,因此该废水有机物浓度高、可生化性较好(BOD/COD>0.4)。另外由于生产过程中的CIP清洗或生产事故时有高浓度生产污水进入处理系统,因此该系统水质水量波动较大,工程设计时要充分考虑系统的耐冲击能力。  

2工艺选择  

该企业老生产线配套的废水处理系统采用的是厌氧+接触氧化工艺,处理规模120m3/d,整体运行效果较好,但却存在如下几方面问题:冬季会出现出水水质波动情况;厌氧技术运行对技术人员要求较高,企业更偏向简单易操作的好氧技术;厌氧产生的少量沼气存在安全隐患。结合企业现有废水处理站运行经验及废水特点,废水中的有机物浓度偏高,若采用常规好氧处理,有机物难以达标排放;若采用厌氧-好氧处理,如一期工程虽可有效处理,但势必增加企业运行管理上的顾虑。  

AB法成功处理有机废水在国内外屡有报道,成为本工程的可选工艺,由于进水COD达到1000mg/L以上,应用常规AB法亦存在风险。龙腾锐等〔3〕指出,A段活性污泥包含了大量的细菌及其胞外酶、渗透酶,可大大提高水解速度和小分子有机物输入细胞内的传递速度,使小分子有机物能迅速从菌体表面传递入菌体内而进行厌氧降解。如果对A段沉淀池的回流污泥进行强化再生,将回流污泥进行强制曝气充氧,使有机物在菌体内的厌氧降解转变成在菌体内的好氧内源代谢,就可以使A段回流污泥中的微生物的生物活性和吸附能力得以提升,即可提高有机物质在A段的去除率。同时强化再生后的污泥又具有良好的生物絮凝能力,提高了污水混合物在沉淀池的沉淀分离能力。因此可考虑对A段污泥进行强化再生,以提高A段废水中有机物的去除率并降低B段运行负荷,以满足废水达标排放的要求。  

3工艺流程  

确定该工程工艺主体采用AB法,其中中间沉淀池回流污泥首先进入再生段进行强制曝气充氧,使污泥微生物处于内源代谢期,此时,微生物具有较强的生物活性和吸附能力,再回流进入高负荷段吸附段与新鲜原污水进行混合,能够快速降低污水中的有机物,同时生物絮凝能力得以提升,泥水进入中沉池后又具有良好的沉淀分离能力。好氧池采用射流曝气法,其具有系统占地少、基建费用低、空气氧转化利用率高、容积负荷和污泥负荷高、固液分离效果好、剩余污泥量较少等优点。具体工艺流程如图1所示。  

图1工艺流程  

4主体构筑物设计  

(1)调节池。钢砼结构,尺寸为9.0m×11.2m×6.5m(地面以上3.0m),有效水深6.0m,水力停留时间48h,搅拌功率按6W/m3取值,设置3台QJB1.5/6-260/3-980/c/s型潜水搅拌机。设1套应急加酸加碱计量系统(WA-400型),通过在线pH计监测pH变化。  

(2)事故池。钢砼结构,尺寸为9.0m×2.8m×6.5m(地面以上3.0m),有效水深6.0m,内壁涂环氧树脂防腐。  

(3)高负荷好氧池。钢砼结构,吸附反应段尺寸为4.5m×3.5m×5.5m(地面以上2.0m),有效水深5.0m,污泥再生段尺寸为4.5m×2.0m×5.5m(地面以上2.0m),有效水深5.0m。设置2台射流循环泵,Q=250m3/h,H=13m,P=18.5kW,1用1备;5套HJJET-50型射流曝气器;2台曝气风机,Q=5.6m3/min,H=5m,P=11kW,与B段好氧池共用,1用1备。  

高负荷好氧池设计去除COD容积负荷为5.0kg/(m3·d),其中吸附反应段HRT=6h,污泥再生段HRT=4h。曝气池(含强化再生与吸附段)MLSS为5000mg/L。  

(4)中间沉淀池。钢砼结构,尺寸为4.5m×3.1m×5.5m(地面以上2.0m),有效水深4.8m,中沉池中心倒流筒和出水堰均采用非标设计。中间沉淀池设计表面负荷0.9m3/(m2·h)。  

(5)B段好氧池。3座,钢砼结构,尺寸为9.0m×3.5m×5.5m(地面以上2.0m),有效水深4.7m。设置2台射流循环泵,Q=150m3/h,H=14m,P=11kW,1用1备;6套HJ-JET-25射流曝气器,曝气风机与高负荷好氧池共用。  

B段好氧池设计去除COD容积负荷为0.8kg/(m3·d),曝气池MLSS为4000mg/L。  

(6)二沉池。钢砼结构,尺寸为5.5m×5.5m×5.5m(地面以上2.0m),有效水深4.6m,二沉池中心倒流筒和出水堰均采用非标设计,二沉池设计表面负荷为0.42m3/(m2·h)。  

5运行结果  

工程调试接种污泥来自该工厂老废水处理厂接触氧化池污泥,A段B段同时调试,采用连续进水法,逐步提高进水流量,整个调试工作持续约40d,由于进水浓度比设计值低(调节池出水COD为500~900mg/L,低于设计值的1200mg/L),整个工程调试运行效果比较理想,出水水质完全达标排放。通过对A段回流污泥的强化再生,A段对COD的去除率基本能达到70%以上,明显高于传统AB法A段的去除率,中间沉淀池的出水COD在150~250mg/L,平均200mg/L,大大减轻了B段好氧段的运行负荷。二沉池出水COD也达到了一个较低值,为40~80mg/L,主要是因为A段活性污泥中的细菌及其胞外酶加速了大分子有机物的水解速度,从而提高了进入B段废水的可生化性,从而使B段世代期长的真核微生物能彻底分解废水中的有机物质。  

该工程正式投产以后,正常运行废水通过管道进入集水井,另外每天会有事故来水,事故来水流量为10~15m3/h,每次2~3h。参考了老厂的运行经验,此次新建污水处理工程设有事故池,并将调节池停留时间增至48h,降低了瞬时进入污水处理系统的COD。针对工程水质波动较大,生化池采用射流曝气的方式,进水与池内混合液瞬时混合,提高了A段和B段好氧池的抗冲击负荷能力,有效地避免了冲击负荷对整个系统运行效果的影响,保证系统出水水质。

6结论  

(1)A段回流污泥的强化再生,提高了AB法的有机物去除能力,COD达到1000mg/L时采用AB法处理后亦能达标排放。  

(2)A段的强化再生不仅提高了整个系统运行的安全可靠性,保证系统的出水水质,其较好的泥水分离性也减轻了沉淀池的运行负荷。  

(3)AB法不仅可用于处理废水量大的城市污水,也可用于小规模的工业废水处理,从实际工程运行情况看,运行情况良好。  

(4)本工程好氧段采用射流曝气工艺,其氧气利用率高、抗冲击负荷能力强、固液分离效果好、剩余污泥产量少、基建费用低,具有明显的节能效果。

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