卷式反渗透膜浓水再浓缩
来源:成都美富特膜科技有限公司 阅读:9019 更新时间:2015-01-08 17:00一、实验背景
此废水为电镀废水用普通反渗透膜处理后产生的浓缩液,由于普通反渗透膜的局限性,在这种电镀废水水质条件下,已达到其功能应用的极限,不能对电镀废水处理达到很高的回收率。而客户公司要求是尽可能使电镀废水达到零排放,膜产水回用于生产上,浓水用于蒸发,而普通膜产生的浓水太多,使得客户公司对浓水处理的蒸发运行费太高,给企业造成巨大的经济负担,因此客户需要寻求一种能够对此浓水进行再次浓缩的工艺。
二、实验目的
1.使用标准膜设备,考察德国MFT特种膜Super RO在水样中对盐及COD的去除效果和操作可行性,为推
进项目和工程设计提供数据支持;
2.考察单级膜过滤处理废水效果;
3.考察不同膜浓缩倍数情况;
4.考察水质情况对膜片的污染以及清洗性能恢复情况;
三、原料来源
客户公司通过物流发水样至我公司
四、实验设备
德国MFT(美富特)标准膜设备装置MFT SM-1-1是一款移动中试实验设备,其中包括1支70公斤级和1支140公斤级的SUPER RO特种膜。该膜系统可以根据高压管道的连接切换,实现单支膜(70bar或 140bar)操作。本系统的特点是操作简易,保证出水水质稳定,通过改变操作条件考察SUPER RO处理不同料液的可行性研究,收集相关实验数据,为工程项目推进提供支持。
SUPER Module (9m2) |
|
膜片 |
|
膜片(片/支) |
119 |
膜面积(m2/支) |
9 |
膜片材料 |
改性聚酰胺复合薄膜NF或RO |
膜片形状 |
圆形+投币式切口 |
导流盘 |
|
导流盘(片/支) |
120 |
导流盘材料 |
ABS+玻纤增强 |
导流盘形状 |
圆形+投币式切口 |
外壳 |
|
外壳材料 |
GFK |
外壳直径(mm) |
254 |
外壳高度(mm) |
915 |
操作重量(kg/支) |
120 |
操作条件 |
|
最大操作压力(bar) |
70(高压)
140(超高压) |
操作温度(℃) |
0-45 |
进水流量(m3/h) |
0.75-1.10 |
压力损失(bar) |
2-3 |
自由氯容忍度(ppm) |
<0.1 |
五、实验日期
2013年8月30日
六、实验地点
成都美富特膜科技有限公司中试实验车间
七、实验人员
成都美富特:薛工、秦工
八.工艺流程图
离心进水泵
九.工艺流程简介
达到进水要求的废水收集在原水桶中,开启进水离心泵,废水经过精密过滤器保安处理,进入高压柱塞泵。经过加压的废水进入膜元件过滤分离,废水一分为二。膜透过液外排或另行收集,浓水根据需要外排或者回到原水桶进行浓缩实验。如果进行浓缩实验,由于废水经过高压泵的摩擦挤压受热,温度会累积上升。为了维持恒定温度,流回原水桶的膜浓缩液通过板式换热器冷却。系统设置 70 bar和140 bar两种规格 SUPER RO膜柱,并联排布,共用一台最高扬程 165 m的柱塞高压泵。通过管道的切换(为了安全考虑,这里不采用阀门设计)实现两种膜柱不同时间段的运行操作。
当原水电导值≤25000μs/cm时,建议使用70bar等级的膜柱;当原水电导值≥25000μs/cm时,建议切换使用 140 bar等级的膜柱。
十.膜选型及操作流程
由于所有废水的电导都小于40000us/cm所以选用70公斤级的膜元件进行实验。开机前,仔细检查阀门开关状态和软管走向情况;启动设备进行实验,定时记录实验起始时间、压力、温度、流量等相关数据,最后分别取样检测浓缩液和透过液的水质指标。在操作开始及结束时,分别测试膜的清水通量,每次启动设备先用清水运行10-15分钟,记录清水的通量、压力、脱盐率;停机前需用清水冲洗膜组件,直至电导降为进水电导,记录清水的通量、压力、脱盐率。
十一.实验内容
1.废水的特点:此废水颜色呈浅绿色,温度常温,Ph呈弱酸性,含盐量及
COD很低,水体中有少量的絮状沉淀物
2.水样的预处理:用20微米的滤袋过滤
3.实验操作记录数据表
实验操作数据记录表 |
|||||||||||
实验名称: |
料液来源: |
|
|||||||||
实验日期: |
预处理方法: |
|
|||||||||
设备型号: |
MFT-SM-1-1 |
MFT-SM-4-1 |
|
进水流量: |
15 |
lpm |
单只浓缩 |
实验人员: |
薛双全 |
||
70bar |
140bar |
|
膜组件面积: |
9 |
m2/支 |
||||||
时间 |
进水 |
浓水 |
产水 |
回收率 |
电导截留率 |
膜通量 |
备注 |
||||
温度 |
进膜压力 |
进水电导率 |
出水压力 |
产水电导率 |
产水流量 |
|
|
|
|
||
min |
℃ |
Mpa |
kg/cm2 |
us/cm |
kg/cm2 |
us/cm |
lpm |
% |
% |
lmh |
|
|
27.3 |
1.9 |
15 |
679 |
15.0 |
10 |
160 |
|
98.53% |
17.78 |
|
|
27.8 |
1.9 |
15 |
2842 |
15.0 |
40 |
150 |
|
98.59% |
16.67 |
|
0 |
27.7 |
2.4 |
20 |
2987 |
21.0 |
27 |
180 |
|
99.10% |
20.00 |
|
10 |
27.8 |
2.4 |
20 |
3328 |
21.0 |
24 |
180 |
|
99.28% |
20.00 |
|
20 |
27.7 |
2.4 |
20 |
3792 |
21.0 |
26 |
180 |
|
99.31% |
20.00 |
|
30 |
27.5 |
2.4 |
20 |
4439 |
21.0 |
29 |
170 |
|
99.35% |
18.89 |
|
40 |
24.2 |
2.4 |
20 |
5261 |
21.0 |
34 |
160 |
|
99.35% |
17.78 |
|
50 |
26.6 |
2.4 |
20 |
6652 |
21.0 |
42 |
150 |
|
99.37% |
16.67 |
|
60 |
26.3 |
2.4 |
20 |
8088 |
21.0 |
52 |
140 |
|
99.36% |
15.56 |
|
67 |
26.5 |
2.4 |
20 |
9602 |
21.0 |
65 |
130 |
|
99.32% |
14.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.78 |
平均通量 |
|
25.6 |
1.9 |
15 |
650 |
15.0 |
6.3 |
140 |
|
|
|
清水通量 |
4.实验数据作图
5.实验水样分析结果表
水样分析结果表 |
||||||
|
COD(mg/l) |
PH |
体积(L) |
盐度(mg/l) |
硬度(mg/l) |
NH3-N(mg/l) |
进水 |
41 |
5.83 |
219 |
0 |
|
8.4 |
浓水 |
354 |
5.55 |
43 |
4000 |
42 |
37 |
产水 |
3 |
6.41 |
|
0 |
|
0.08 |
回收率 |
|
|
80% |
|
|
|
浓缩倍数 |
|
|
5.1 |
|
|
|
去除率 |
92.68% |
|
|
|
|
99.05% |
6.分析,结论及建议
1)从膜的运行上来看,本次实验使用70公斤的单只膜元件进行循环浓缩实验,共运行时间67分钟。最高压力升至24公斤,远未达到本膜元件能承受的最高压力,同时在保持压力基本不变,进水电导升高的情况下,通量的损失很缓慢,且回收率达到了80%,最后膜的平均通量为17.78LMH,远超本膜元件要求的最低通量。
2)从膜的清水通量来看,实验结束后,通过实验前后的通量数据对比可知,其通量变化不大,说明该废水对本膜元件造成的污堵处于正常的状态。
3)从膜的出水水质来看,不管是COD,氨氮,还是含盐量都达到了客户提出的生产回用水的标准,因此其产水水质达到了本废水处理的目的。
4)结论:从以上实验数据及图表对膜运行及相关数据分析来看,此废水的膜实验达到了本次实验的目的,因此SUPER RO膜在此废水的处理上完全没有问题。