JLDC立窑袋式除尘器的开发与应用
1、机立窑烟气的特性
机立窑烟气的特性与其煅烧操作密切相关,煅烧过程中间或出现的各种不正常窑况,给收尘器的正常运行造成了很大的障碍,立窑烟气的特性主要有:
1.1 粉尘波动大
由于各厂的烧成工艺不同,导致粉尘浓度的波动相当大,一般厂家仅为5-15g/Nm3,若料球塑性差,明火操作,烟尘中的粉尘浓度往往超过30g/Nm3。随着工况不同,粉尘的粒度、比电阻等也有很大变化。
1.2 烟气含湿量大,露点温度高
立窑煅烧时,须经过加水成球,煅烧时料球中的水分被蒸发,随烟气一起排出,因而立窑烟气的湿含量很大,一般在8%-20%之间波动。湿度大导致了烟气露点很高,通常在45℃-55℃左右。当煤中含硫高或使用含硫矿化剂时,其露点还会升高。由于烟气中含有SO2、HF、CO2等成分,一旦冷凝结露,就会生成酸,对金属的腐蚀很大。
1.3 烟气温度波动大
立窑烟气的温度波动很大,通常在45℃-250℃之间波动,当遇到提火、明火等不正常窑况时,温度会迅速提高到400℃左右。
2、常用的机立窑除尘设备
2.1 湿法除尘器的应用
湿法除尘器对立窑煅烧的适应性强,造价与运行费用低,但从实际运行效果来看,真正能达标的几乎没有。究其原因,主要为:①立窑烟气中含有不少疏水性粉尘,不易被水滴捕集,极易被烟气带出;②由于微小颗粒的表面张力大,表面吸咐有一层气膜,液滴很难突破气膜,使颗粒吸水而互相凝结。湿法除尘器对5μm以下的粉尘,其收集效果很差;③除尘器烟气排出的同时也带出了大量的含尘液滴。此外通风不均匀、壳体易腐蚀、喷嘴易堵塞、二次污染等也一直是影响除尘器效果,阻碍湿法除尘器推广的原因之一。
2.2 静电除尘器
静电除尘器是高效除尘器的一种,但一直以来总是无法在立窑除尘方面取得令人满意的效果。主要是因为:①立窑烟气的温度和湿度变化大,粉尘比电阻变化很大,经常超出除尘器的允许范围,造成事故排放;②气体中酸的结露对电收尘的腐蚀明显,直接影响到设备的正常运行;③高温时,极板易变形,影响收尘效果;④湿度大,低温时易出现绝缘子结露爬电,影响运行。虽然针对立窑,各生产厂家先后推出了集约场立式、立管式、无动力、湿式等各种电除尘器,但真正能长期使用达标排放的很少。
2.3 袋式除尘器
袋式除尘器的最大优点是除尘效率高,适应粉尘浓度范围宽,且不受粉尘比电阻的影响,机立窑烟气治理采用袋式除尘器,只要设计选型合理,制作无缺陷,都能达到<100mg/Nm3的排放标准。目前使用较多的有LFEF上进风反吹、SKB下进风反吹及喷吹脉冲除尘器等,但都存在投资大,故障点多,滤袋寿命短等缺陷。
JLDC圆筒型立窑袋式除尘器的研制成功,解决了现有袋除尘器中存在的结构不合理、投资大、运行费用高,滤袋密封差,寿命短、“糊袋”、“烧袋”,气流不均等问题,具有很好的效果。
3、JLDC圆筒型袋式除尘器的开发研究
JLDC袋式除尘器是在传统的反吹风除尘器基础上,根据立窑烟气特点,大胆创新,研究设计的一种新型袋式除尘器。该除尘器开发的宗旨有四:①结构要紧凑,努力缩小设备重量,降低除尘器的造价;②设计要合理,充分考虑检修,安装等问题;③使用效果要好,尽量延长滤袋的使用寿命;④操作要简单,尽量减少运动部件,降低故障率。为此笔者在JLDC设计过程中主要考虑了以下几点:
3. 1 工艺系统的设计
为了减少系统漏风,降低阻力,在工艺设计方面,该除尘器采用一级收尘,风机尽量布置在窑房顶部。
3.2 工作温度的选择
由于立窑正常工作时烟气温度一般在45-250℃之间,故设计除尘器的最大工作温度≤200℃,如遇到不正常窑况,温度过高时,可采用在进风口掺冷风的办法,进行温度调节。
3.3 结构设计
由于立窑出风点位置较高,在设计时JLDC除尘器采用顶部进风,由中心风管导入下部,取消传统的上花板,使设备重心下移,此外结构设计还考虑了补偿热变形,防腐蚀等一系列措施,特别是采用圆筒形结构,使设备占地面积大大缩小,适宜场地狭窄的老线改造。
3.4 滤料选择
目前能耐高温的滤料有玻纤滤料,复合滤料,金属滤料等,复合滤料、金属滤料价格昂贵,一般中小型企业无法承受,玻纤滤料又有连续玻纤平幅布、玻纤膨体纱、玻纤针刺毡三种,其中连续玻纤平幅布价格较低,但除尘效率低,风速低,排放浓度高,适用于要求不高的场合;玻纤膨体纱收集细小粉尘能力强,除尘效率高,价格适中,适用于反吹风清灰除尘器;玻纤针刺毡收尘效率高,透气性好,允许过滤风速较高,但价格较高,一般用于脉冲式除尘器回收高附加值的粉尘。
EWF550-RH玻纤膨体纱滤料采用RH配方,利用非有机硅类憎水剂把憎水、耐磨、耐折、防腐等性能通过特定的工艺有机地统一在一起,具有耐高温、耐腐蚀、抗结露、易清灰、尺寸稳定、强度大等优点,可在280℃下长期使用,瞬时高温可达300℃,是立窑除尘器的理想滤料。
3.5 选择合理的风速
过滤风速不仅决定了除尘器的体积大小,而且对设备的除尘效率、阻力、清灰效果、寿命等都有着决定性的影响,玻纤膨体纱的允许过滤风速为0.6m/min,为了保证除尘器长期稳定高效低阻运行,JLDC除尘器的过滤风速确定为0.5m/min。
3.6 改进滤袋固定方式
采用卡箍代替扎绳,滤袋固定更牢固,密封效果更好,从而减少了掉袋故障,也提高了收尘效率,弹性吊挂装置的使用,可以很好地维持滤袋形状,减少滤袋的磨损,延长滤袋的使用寿命。
3.7 抗结露设计
由于立窑烟气露点较高,在除尘器进气管道、壳体、灰斗等部位均采用保温措施,以减少壳体的散热,提高设备的蓄热能力。此外还使用了洁气反吹,减少反吹时因内外温差形成的结露。
3.8 微机控制系统
控制机构的优劣,对设备的正常运行影响极大,JLDC的微机控制系统采用西门子公司的PLC可编程控制器,按预定程序进行反吹与工作的控制。该控制系统还增加了超温声控系统,出现反常的烟气温度时及时提醒操作工进行调整。
4、JLDC立窑袋式除尘器的特点和要求
4.1 JLDC立窑袋式除尘器的特点
4.1.1 JLDC立窑袋式除尘器采用圆筒形分室结构,顶部进风,在灰斗部位折流向上,从而使大颗粒火星等因离心作用直接落入灰斗,避免了烧袋的发生。
4.1.2 气流均布装置的应用,使气流均匀进入各袋室,杜绝了因风速不均而出现的局部滤袋磨损现象。
4.1.3 EWF550-RH玻纤膨体纱滤料的使用,及滤料弹性吊挂、卡箍等的应用,使得滤袋的使用周期大大延长。
4.1.4 多种抗结露措施,灰斗辅助清灰设备的使用,有效提高了灰斗的粉尘温度,防止了灰斗内粉尘潮解,结拱的发生,也杜绝了糊袋现象。
4.1.5 专利型提升切换阀的应用,大大简化了清灰程序,降低了故障率。
4.1.6 设备检修简单,工作环境好。
4.2 生产工艺要求
为了使立窑收尘器能够长期高效运行,在生产过程中还应注意采用以下措施:
4.2.1 采用小料球浅暗火连续操作煅烧,做到加料、上火、卸料三平衡,窑内湿料层厚度应适宜(40cm左右),从而使烟气温度保持在70-100℃之间,始终高于露点,禁用暗火,明火或明、暗间或操作。
4.2.2 对于超温报警信号,处理窑况要及时。
4.2.3 尽量实现闭门操作,减少漏风量,提高烟气温度、降低设备能耗。
4.2.4 结合采用新型窑体隔热保温技术,减少立窑热耗,降低中边部温差,提高产量,减少窑况波动,提高设备寿命。
五、设备应用举例
JLDC立窑袋式除尘器研制成功后,由于其与众不同的优点,很快得到了用户的认可,产品已在江苏、广东、河北、贵州、四川、重庆、江西、山东、宁夏等地得到应用,均取得了良好的效果。
广州某水泥厂φ3.0×11机立窑原来采用了LFEF立窑除尘器,由于设计不合理,该除尘器自投产以来,效果一直不好,滤袋仅两个多月就更换一次,粉尘排放经常超标。该厂于2002年2月份拆除原除尘器,将之更换为JLDC-3.0型除尘器,投运后,一直随主机同步运行,经环保部门检测,其粉尘排放浓度仅 47mg/Nm3。经多次检查,一直未发现滤料的糊袋,烧袋或破损现象。对该厂进行经济分析如下:
⑴系统装机容量83KW,实际耗用约65KW,一年按300天生产计算,电费按0.4元/度计算,全年增加电耗18.72万元。
⑵滤袋寿命一般在二年左右,按1.5年换一次袋计算,每年滤袋费用3.5万元。
⑶设备总投资约50万元,按10年折旧,年折旧费5万元。
⑷回收粉尘:入口浓度按10 g/Nm3,出口按100mg/Nm3,年回收量:(10000—100)×70000×300×24×10-9=4990t
按每吨粉尘70元计,增加效益4990×70=34.93万元。
⑸增加人员工资按1.5万元/年计。
⑹全年经济增减34.93-18.72-3.5-5-1.5=6.21万元。
这样增加JLDC立窑除尘器后,扣除一切费用,还可增收6.21万元。
六、结束语
JLDC立窑除尘器在立窑上使用,使立窑排烟由自然拔风改为机械强制排烟,窑面基本处于负压状态,可大大改善窑工的操作环境,对提高立窑产量有益,JLDC立窑除尘独特的结构设计,使得进风管道大大缩短,热损失减少,对于立窑的节能降耗也有一定好处。
只要严格按设备的操作规程进行操作,在设备管理上下功夫,JLDC立窑袋除尘器完全能够长期有效地运行,使用立窑除尘器也有着可观的经济效益,节能降耗与环保达标完全可以同时实现。
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