深井煤矿涌水直接净化与复用技术的研究
[摘要]国内煤矿年排矿井水很大,但利用率不到20%,造成水资源浪费。三河尖煤矿根据自身的特点,研发了井下一体化自动净化与复用水系统,其中2 200 t/d净化水在井下直接复用防尘,剩余约1000t清洁水上排到地面利用。
[关键词]煤矿;涌水;净化;复用
1.问题的提出
三河尖矿在采掘过程中,要将矿井3 500 t/d 涌水排到地面,从地面供给井下2 250 t/d的防尘 水与700 t/d的洗煤用水,不仅污染环境,同时消 耗能源和水资源。随着矿井技改后产量的增加,矿 井涌水也将随之增加,预计每年矿井涌水将有 1 60万t/a排向地面,用电量也要进一步增大,这 与建设环境友好型企业要求是不相适应的。
该矿自2007年6月开始把矿井涌水直接净 化与复用项目作为重点进行攻关,并于2007年 12月底在井下完成施工、调试等工作,目前设备 运行正常。实现了矿井涌水的就地综合利用,改变 了原来以地面向井下供水为主的状况,既保护生 态环境,又节约能源和水资源。
2 矿井及其涌水概况
2.1矿井概况
三河尖煤矿于1988年8月建成投产,2006 年矿井核定生产能力1.7 Mt/a,2008年技改工程 完成后,年生产能力为2.2 Mt/a。矿井采用单水平开拓方式,主水平标高-700,目前生产水平主要分布在-700、-980。井田内有三河尖区、刘庄区和吴庄区三个勘探区,目前正在开采三河尖区、刘庄区。
该矿在-700水平井底车场附近,原有两个水仓,其中内水仓长度为150 m,外仓现改称中仓长度为212 m,两个水仓有效容积约为2290m3;2002年发生突水事故后,在原有外水仓外侧又增 补了一水仓(现称之为外仓)长391m,有效容积为1890 m3,水仓的总容量4 180 m3。
2.2矿井涌水及其预计
三河尖区、刘庄区的涌水量分别为:三河尖区 为126 m3/h;刘庄区预计为98 m3/h,目前实际仅为 20 m3/h。目前矿井总涌水量仅为146 m3/h。按目前矿井涌水的实际,参照集团公司对矿井涌水量预 计的批复,预测矿井今后10 a内(吴庄区不开采) 正常涌水量应在180 m3/h以内。
2.3矿井排水及供水
2.3.1排水状况
2007年由-700中央泵房排出的矿井水全年 为125万t。由矿井通风系统排出的水量为:按矿 井总风量为10 100 m3/min,进风空气湿度按 87.56%计(年平均),出风空气湿度按96.84%计 (年平均),每分钟带出含水蒸气量为124.66 kg (平均),每年带出含水蒸气量则为6.55万t;由生 产出的煤炭带出的水分:开采前煤炭所含水分约 为2%,开采出来的煤炭所含水分约为7%,按净 增水分5%,日产6 259 t,年生产天数按350 d计, 则随煤炭排出的水量为10.95万t,则总排出水量为142.5万t。-700水平井下中央泵房内置PJ200×9型水泵6台,正常涌水时,一台工作,四台备用,一台检修。
2.3.2井下供水情况
矿井每年用于井下防尘用水约78.75万t,防 尘水水源是从地面取之于第四系的地下水,通过 管道输送到井下各用水点,再汇集到井下水仓由 中央泵房排至地面。
2.3.3矿井实际涌水情况
根据计算,每年矿井涌水中真正来之于围岩 产生的水为63.75万t。因此矿井水处理后,如果 不再从地面向井下输送防尘水,循环利用矿井涌水,是能够满足井下生产用水要求的。
2.3.4矿井水水质
经对目前矿井实际涌水水质的检测,该矿井涌水水质,硬度大、矿化度高,具体参数如表1所示。
3 一体化净水系统的研制
3.1净化水设备的研制
一体化净水系统由一体化净水设备与相关水 仓等组成,由于矿井水量相对较小,适宜选用一体 化净化水设备,这样施工时间短,管理方便。但由 于三河尖煤矿副井提升罐笼容许设备的外型尺寸 为4×1.4×2.5(m3),而要将净水器各种尺寸限制 在4×1.4×2.5(m3)之内,其处理能力一般只能达 到20 m3/h,无法保证矿井水的处理量。因此必须 进行现场研制,采用井下焊接和安装外形尺寸为 8×2.25×4(m)3三台净化水设备,顺巷道布置,占 巷道长30 m,用以保证净化水能力达到4 500 t/d。
3.2净化水系统的设计
根据井下水仓的空间情况和安装一体化净水系统的需要,利用外水仓作为矿井水调节水仓(初 次沉淀池),处理系统从外水仓提水;拓宽加高已 有巷道,在井下巷道内加工净化水设备,被净化水设备处理后,清水排入中水仓,中水仓作为净化水的调节仓,内水仓作为清水仓,临时水仓作为污泥池。
利用井下水仓就地处理污水,避免将污水送到地面时造成二次污染。另外,将外水仓兼作初次沉淀池处理,处理后的水直接用于井下,免去将污水提升到地面处理后再送人井下利用的动力、管材等浪费。同时可免去地面重修沉淀池。三河尖矿净化水系统示意图如图2所示。
净化水系统的主要组成包括下列的设备和构筑物:
预沉调节池:利用外水仓;
清水池:利用原有的中水仓及内水仓;
污泥池:原有的沉淀池。
净化水设备及相关参数:
提升泵型号:2台(1用1备)WQ2260-438, Q=200 m3/h,H=16 m,N=15 kW。
净水器:由集混凝、沉淀、过滤、消毒于一体的 3台外型尺寸8×2.25×4(m)3设备与1根φ200 mm 进水总管,进水流速1.77 m/s;2根φ300 mm出水 钢管管内流速为0.6 m/s(按2/3出水断面计)组 成;单台净水器进水管φ125mm,进水流速1.51m/s; 单台出水口DN150 mm,流速1.575 m/(s按2/3出 水断面计)。
压滤机:1台功率为6.3 kW,日均运行2 h。 加药装置型号:共设3套加药装置,分别用以 投加药剂。其中1套JY-Ⅰ,配1个φ1.0 m搅拌 桶;2套JY-Ⅱ,各配1个φ1.0 m搅拌桶。
3.3工艺原理及流程[1,2]
700外水仓的矿井涌水经提升泵抽吸入主 水管,矿井涌水进入水管即加聚合氯化铝(含部分 非矿净水剂)进入管道混合器,矿井涌水在主水管 道中迅速与聚合氯化铝混凝,主供水管与3台净 水设备的3根供水支管相通,矿井涌水进入3台 全自动一体化净水器,进入净水器的矿井涌水自 下向上流动,混凝效果逐渐加强,矾花由小聚大, 进入斜管沉淀区后,在斜管作用下,聚大的矾花下 滑沉入沉淀区,在斜管区完成泥水分离,分离后的 清水向上进入水箱,水箱内清水向下由配水管送 入6个双介质过滤池。经过滤的水进入输水管道 经ClO2杀菌后输入清水池。
矿井水处理过程中的反应、沉淀、过滤、反冲 洗、排水、排泥等步骤均在一体化净水设备中进 行,具有效率高,处理效果好的特点。净水器具有 自动进水、自动反冲洗、自动定时排泥多种自动功 能,也可切换为手动操作,以确保本设备的正常运 行。主要处理流程如图3所示。
4 复用系统
复用系统则利用清水泵将处理后的净化水打到-415~-420水平两个清水仓,高差约280 m, 复用系统的清水泵至-415~-420水平清水仓重 新敷设一趟φ2 900 mm管路,选用2台DGⅡ 280-43×9的供水泵,1用1备,日均运行20 h。从 -415~-420水平清水仓到井下各用水地点仍利 用目前已有完整的井下防尘供水管网自流形式供 给,同时为了解决该系统无人值守问题,专门研制 了长距离水位传感器控制水泵开停系统。
5 矿井涌水净化效果分析
5.1水质分析
矿井涌水经一体化全自动净水设备的净化,每天按处理水量3 500 t/d计,消耗聚氯化铝 75~85 kg,高分子非金属净水剂2~3 kg。经非金属净水剂吸附、混凝、沉淀、过滤,较多指标均有明显下降,尤其是浊度由104 mg/L降至0.52 mg/L,与 <3 mg/L技术要求相比,要好得多。水质达到了《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383-2006)的要求。矿井涌水在净化前后的水质指标如表2所示。
5.2效益分析
通过井下一体化净化与复用系统的研制,不 仅解决了在地面净化矿井水时的二次污染问题, 还取得了一定的经济与社会效益。与地面建矿井 水处理站相比,投资减少106万元;净化后的矿井 水,在井上下利用3 000 t/d,每年可减少地下水资 源消耗、能源消耗等280万元/a;在社会效益方 面,较好地保护了矿区的自然环境。
[参考文献]
[1]庄正宁.环境工程基础[M].北京:中国电力出版社, 2006.
[2]王灵梅.煤炭能源工业生态学[M].北京:化学工业出版 社,2006.
[作者简介] 吴兴荣(1963-),男,江苏涟水人,高级工程师,现从事 煤矿采矿技术和管理工作,任徐矿集团三河尖煤矿总工程师。
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