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大型化工企业污水处理的生产实践与管理改进

更新时间:2010-10-28 14:58 来源:三废处理 作者: 赖燕华 阅读:946 网友评论0

摘要:以茂名乙烯污水处理场为例,分析了1000 kt/a乙烯改扩建后污水处理面临的现状,介绍和总结了在实践措施中改进操作、改进技术、改进管理等方面的成功做法和经验。

关键词:污水处理;生产实践;管理改进

 

1996年5月中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部(以下简称茂名乙烯)300 kt/a乙烯装置配套污水处理设施建成投产。该配套设施承担着乙烯企业化工生产装置和附属装置工业污水、生活污水、生产净废水和非雨期雨水线废水,以及厂区周边工业园区排来的高浓度污水的处理与排放。

茂名乙烯污水处理以污水处理生化系统为核心,使污水在两级曝气池的活性污泥中充分混合接触,在鼓风曝气提供氧气的情况下,利用活性污泥吸附凝聚和微生物氧化分解的功能,去除污水中的有机污染物。为保证活性污泥微生物新陈代谢的正常生长,需按营养比BOD(生化需氧量):N:P= 100:5:1投加N(氮)、P(磷),以确保工业(生活)污水经生化系统处理后达标合格排放。处理后优于排放指标的污水通过压力管线实施深海排放,厂区非污染雨水经10号线监护系统处理后直接排袂花江或返回污水处理系统处理。从1996年至今,每年合格处理排放污水7000多kt,外排污水处理综合合格率年年保持100%,实现了污水处理的高标准排放。

1现状分析

1.1扩建后污水处理量增加

2006年茂名乙烯改扩建为1000 kt/a,新增加的2号裂解、汽油加氢、芳烃抽提、全密度聚乙燎、2号高密度聚乙烯、2号高压聚乙烯、聚丙烯、丁二烯等装置和配套的公用设施排出大量污水(见表l)。

 表1改扩建后进入污水场的污水增量情况

改扩建后新增连续排放人污水场的污水68.12 m3/h。下雨时,经各装置的预处理设施调节后,排往污水场的最大新增污水量436 m3/h(包括初期雨水),进装置污水最高COD含量达3000mg/L,比往常高出2至3倍。

1.2污水处理生化系统存在不足

氮磷是污水处理生化系统微生物降解有机污染物的重要营养源,按需投加氮磷对提高生化出

水水质起重要保证作用。由于乙烯污水场处理的大部分是工业污水,按装置进水设计,工业污水进水量不大于800 m3/}i,生活污水进水量不大于300m3/h。由于装置自身无足够的生活污水为工业污水的生化处理提供氮、磷营养源,故需要额外投加营养料以满足生产需要,从而确保活性污泥微生物对有机污染物的有效去除,提高生化出水水质。

(1)设备能力不足。

茂名乙烯污水处理场氮、磷投加系统于装置投产之初建成并投入使用(见图1),但由于N和P的投加能力不足,既影响生产的需要,也在生产异常时,大幅增加了人工投加的工作量。

乙烯装置改扩建后,进入污水场的污水流量及浓度比以往大幅增加,生化系统所需氮、磷药量也随之增加,而原有的氮、磷投加系统是采用2台流量为591 Uh的加N泵和2台流量为591 Uh  理的生产需要。故对氮、磷投加系统实施技术改的加P泵,氮、磷投加的流量难以满足异常污水处理的生产需要。故对氮、磷投加系统实施技术改造,成为确保污水合格处理排放管理的迫切需求。

   

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