河南精蜡厂攻关净化水氨氮含量效果显著
“2012年,我们小组开展了降低净化水氨氮含量课题攻关取得明显效果,今年我们要继续攻关,进一步降低指标,实现绿色低碳环保。”2月17日,在河南油田精蜡厂质量管理检验中心,新联合车间催化装置技师李高志正在进行2013年QC小组课题注册登记。
新联合车间催化装置在产品加工和处理过程中会产生大量废水,废水中的硫化物和氨氮含量高低将直接影响全厂污水达标排放。为提高装置污水处理程度,确保污水稳定达标排放,去年,新联合车间QC小组成员们集思广益,针对造成净化水氨氮含量不合格的原因,在装置不同部位进行了199个数据采集,并逐一进行了排查分析,确定了污水汽提塔402底液面不易控制、引压管线易堵、干气线易堵等四个要因。
针对污水汽提塔402底液面不易控制,塔底温度波动大的情况,他们联系了仪表计量车间进行了校正,加大调节阀开度。同时,他们优化了反应分馏系统使用蒸汽量,将过去每小时7吨降到目前的6.5吨,确保了污水量增大时的调节控制。他们采用定期蒸汽吹扫,并在停工检修时,接一个蒸汽线进行反吹,通过吹扫,解决了引压线易堵的问题。他们加强焚烧炉检修清理,定期对长明灯线和电打火线进行清理,每月检修一次阻火器,加强管线排凝,保证干气线正常后,焚烧炉正常工作,从而使污水汽提系统正常平稳运行,净化水氨氮比实施前下降了25 mg/L。
经过攻关,2012年,该厂催化装置净化水氨氮含量为175.9 mg/L,同比下降47.3 mg/L,创历史最好水平。此外,该装置净化水质达标后,能满足循环要求,可代替新鲜水进行洗罐等,有效节约了新鲜水用量,降低了生产成本。
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