自二十世纪七十年代丹麦Nrio公司喷雾干燥脱硫技术问世以来,它就以其诸多明显的技术优势被世界范围内的燃煤电厂烟气脱硫所采用。通过多年不断研发,改进了传统喷雾干燥脱硫技术与湿法脱硫技术相比脱硫效率较低的唯一竞争弱势,以其高脱硫效率、低运行和维护成本,广泛应用于电厂烟气脱硫、垃圾焚烧厂尾气处理等各个领域。目前SDA技术已经在57个电厂脱硫项目、122个喷雾干燥吸收塔、超过20,000MW的电厂和工业燃煤锅炉、74个垃圾发电系统上成功获得了应用,在350MW到900MW的电厂机组烟气脱硫市场上也占据主导地位。
为切实可靠并全面引进Nrio公司旋转喷雾干燥(SDA)烟气脱硫技术,我们组织部分专家对丹麦Fynsværket 电厂#7机组和Studstrupværket 电厂#3机组运行的SDA烟气脱硫系统进行了实地考察,考察结果非常令人满意。为此,我公司与Niro公司正式签订了技术转让协议。这两个电厂的烟气脱硫系统均已运行了15年以上。目前,其SDA脱硫系统的运行状况仍非常良好,运行和维护工作量小,旋转雾化器的性能稳定可靠。两个电厂SDA烟气脱硫系统设计运行数据如下:
Fynsværket 电厂#7机组烟气脱硫系统
脱硫装置启动时间 |
|
1991 |
机组 |
|
410MW(350MW + 450MJ/s区域供暖) |
燃料 |
|
煤或油 |
脱硫前烟气数据 |
|
|
烟气量 |
Nm3/h |
1,100,000 |
SO2 |
mg/dNm3,6%O2 |
1200-5600 |
HCl |
mg/dNm3,6%O2 |
127 |
粉尘(预除尘器之后) |
mg/Nm3 |
400 |
脱硫效率 |
% |
95(最大硫基脱硫效率保证值) |
运行参数 |
|
|
吸收塔后烟气温度 |
℃ |
高于绝热饱和温度10℃ |
石灰耗量 |
t/h |
约5 |
水耗量 |
t/h |
47(其中大部分补充水采用海水) |
电耗 |
kW |
约3000 |
产品 |
t/h |
13 |
系统特点 |
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|
|
采用海水作为工艺水 |
|
|
立式磨消化机 |
|
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性能测试结果
硫基 |
% |
2.12 |
2.45 |
SDA入口烟气 SO2 |
mg/Nm3 |
4019 |
4386 |
SDA入口烟气 HCl |
mg/Nm3 |
66 |
76 |
SDA出口烟气 SO2 |
mg/Nm3 |
127 |
225 |
SDA出口烟气HCl |
mg/Nm3 |
< 1 |
< 1 |
SO2脱硫率 |
测量值% |
96.8 |
94.8 |
|
保证值% |
>96.5 |
>94 |
|
Studstrupværket 电厂#3机组烟气脱硫系统
机组 |
|
#3 机组 |
#4 机组 |
脱硫装置启用时间 |
|
1989.5 |
1990.5 |
机组 |
MW |
350 |
350 |
蒸汽量 |
t/h |
1080 |
1080 |
燃料类型 |
|
煤/油 |
煤/油 |
烟气量 |
Nm3/h |
1,242,000 |
1,242,000 |
烟气温度 |
℃ |
125-150 |
125-150 |
烟气数据 |
|
|
|
SDA入口烟气 |
|
|
|
飞灰 |
g/Nm3 |
0.3 |
0.3 |
SO2 |
mg/Nm3 |
3080/2000 |
3080/2000 |
|
(设计含硫量为0.9%,变化范围为0.5-2.8%) |
SDA出口烟气 |
|
|
|
飞灰 |
mg/Nm3 |
50 |
50 |
SO2去除率 |
% |
90/92 |
90/92 |
运行数据 |
|
|
|
石灰耗量 |
kg/h |
5000 |
5000 |
水耗量 |
kg/h |
41000 |
41000 |
|
|
(包括作为补充水的废水) |
电耗 |
kW |
2950 |
2950 |
SDA-产物 |
kg/h |
11500 |
11500 |
|
电厂煤质:
|
灰分% |
水分% |
挥发分% |
总硫% |
氯% |
低位发热量MJ/kg |
设计 |
13.5 |
9 |
30 |
0.9 |
0.06-0.2 |
24.68 |
电厂煤场 |
10月17日 |
6月14日 |
20-40 |
0.5-2.8 |
0.06-0.2 |
23-24.68 |
|
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