洋茉莉醛香料废水处理工程
目前国内大型香精香料生产企业近600家,香精香料的年产量140000吨,其中香料的年产量大约为70000吨,香料中洋茉莉醛占较大部分。香料生产过程中产生污染物浓度相当高的废水和反应残留物(COD高达10的5次方~10的6次方mg/L),是较难处理的废水之一,单一处理工艺很难达到排放要求,因此香料废水的处理大多采用AO组合工艺。
重庆某香料生产公司的产品以洋茉莉醛为主,同时生产香樟油、香茅油、柠檬酸、桉叶醇及红桔柚等。其生产废水采用混凝气浮.两相厌氧.SBR的组合工艺进行处理,处理后出水COD平均在300mg/L左右,不能达到污水综合排放标准(GB8978.1996)的一级标准。另外,由于公司所在地处于风景名胜区和排放口处于水源保护区,废水也不能外排,只能回用。因此,必须对其废水处理工艺进行改造以达到回用不外排的目的。香料废水处理后回用,工艺中采用了铁屑内电解、膜分离工艺等单元。
1设计水量水质及出水水质要求
该公司废水主要为洋茉莉醛生产废水,废水水量比较稳定为10m3/d,其设计进水水质和回用水标准:城市污水再生利用城市杂用水水质标准(GB/T18920.2002)见表1。(请下载附件)
2工艺流程
2.1原工艺流程
原废水处理工艺流程见图1,出水COD平均在300mg/L左右,高于GB8978.1996一级排放标准。要达到回用水标准,考虑了以下几个问题:(1)原处理线路采用了70m3/d的泉水来稀释原水,使排放水量增加,单靠回用于绿化等无法完全消耗掉。为此改为原水第一次进处理线时用70m3/d的泉水稀释,以后直接用SBR处理后的出水回流稀释,长期循环使用。(2)原混凝气浮工艺去除效率不高,每天投药成本又高。新增铁屑内电解反应池,投加废铁屑,节省加药费用。经铁屑内电解反应后,加碱调整pH值在8--9之间再进入混凝反应池,利用Fe(OH)的絮凝和破乳作用以去除悬浮物和油。废水中所含的油主要为粘稠的香樟重油,故将混凝气浮改为混凝沉淀。(3)原水解酸化池、UASB及SBR好氧池内污泥浓度较低,处理效率不高。增加MLSS,补充营养物质,重新进行调试。(4)调整工艺后要稳定达到回用水的用水标准,必须增加膜法处理工艺,以确保处理出水可稳定回用。
2.2改造后工艺流程
2.2.1工艺流程及说明
改造后的处理工艺流程如图2所示。
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