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浆染厂生产废水的物化+三级生化法处理技术

更新时间:2009-02-27 11:36 来源: 作者: 阅读:819 网友评论0

摘 要:好氧生化处理系统采用二级好氧法。第一级采用活性污泥曝气池,中沉池为竖流式沉淀池,中沉池中污泥回流至水解酸化池;第二级采用生物接触氧化池,二沉池采用竖流式沉淀池。这样能相对培养出不同的属性菌种,有利于提高处理效率,和不分段曝气池比较能缩短曝气时间和节省曝气量。而且第二级采用接触氧化法,可提高处理效率,减少占地、节省能耗。 

广州市某浆染厂主要产品为牛仔布,生产过程分染纱、织造两大工序。该厂的生产废水主要在浆染生产过程中产生,生产过程中主要使用靛蓝、硫化黑染料。外排的生产废水中含有大量的悬浮态和胶体态有机染料及残碱,具有色度高、可生化性差等特点。针对这类生产废水的特征,设计采用先经混凝沉淀,使大部分染料和助剂得以絮凝,然后再经三级生化处理,利用高度驯化的特种微生物去除有机物。该工艺具有处理负荷高、耐冲击、出水稳定等特点,在实际应用中取得了理想的效果。

1 废水水质水量及排放标准

1.1 废水水量
设计废水水量:800m3/d。

1.2 废水水质
根据现场多次取样监测结果废水水质见表1。

 

表1 生产废水进水水质

表1 生产废水进水水质

项目

ρ(BOD5)/(mg·L-1)

ρ(CODcr)/(mg·L-1)

ρ(SS)/(mg·L-1)

色度/倍

废水水质

800

3500

500

12000

1.3 废水排放标准
废水处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中一级排放标准,具体指标见表2。

表2 废水排放标准

表2 废水排放标准

项目

ρ(BOD5)/(mg·L-1)

ρ(CODcr)/(mg·L-1)

ρ(SS)/(mg·L-1)

色度/倍

排放标准

≤20

≤100

≤60

≤50

2 废水处理工艺流程及主要设计参数

2.1 工艺特点
该浆染厂生产废水处理工程由预处理系统、物化处理系统、厌氧处理系统和好氧处理系统组成。工艺特点为: 

①预处理系统包括格栅井和调节池,以去除大块漂浮物,均化水质水量。调节池内设有预曝气的管道系统,利用鼓风机通入压缩空气,将污水充分混合,并使废水中的可溶性染料重新被氧化为不溶性物质,保证后续处理系统连续正常运转。
②物化处理系统采用化学混凝沉淀法。先调节废水pH值,然后加入混凝剂,去除废水中悬浮物和胶体物质,脱除大部分色度,并可改善水质,有利于后续处理。
③厌氧生化处理系统只发生水解和酸化作用。污水在兼性微生物的作用下进行水解酸化,使复杂且难降解的大分子有机物分解成易降解的小分子有机物,悬浮和胶体状的有机物降解成可溶性物质,使废水中溶解性有机物和可生物降解有机物所占比例显著增加,改善废水的可生化性,为后续好氧生化处理创造条件。水解酸化池中安装潜水搅拌机进行搅拌,以增强废水与污泥之间的接触,避免产生分层,提高处理效率。
④好氧生化处理系统采用二级好氧法。第一级采用活性污泥曝气池,中沉池为竖流式沉淀池,中沉池中污泥回流至水解酸化池;第二级采用生物接触氧化池,二沉池采用竖流式沉淀池。这样能相对培养出不同的属性菌种,有利于提高处理效率,和不分段曝气池比较能缩短曝气时间和节省曝气量。而且第二级采用接触氧化法,可提高处理效率,减少占地、节省能耗。
⑤二沉池后设快滤池,主要用于去除二沉池出水中的悬浮物(主要为脱落的生物菌膜)。现在二沉池出水各项指标均已达标,故通常无需经快滤池便可直接排放。

2.2主要工艺设计参数

①调节池。有效容积为200m3,停留时间为6h,设预曝气系统。
②混凝反应池。有效容积为8m3,反应时间为15min。
③混凝沉淀池。为斜管沉淀池,表面负荷为1.5m3/(m2·h),有效停留时间为1h。
④水解酸化池。有效容积为400m3,水力停留时间为12h。在池中安装潜水搅拌机使泥水充分混合。
⑤活性污泥曝气池。有效容积为400m3,污泥负荷为NS=0.68kg[CODcr]/(kg[MLVSS]·d),污泥沉降比为30%~50%。
⑥中沉池。为竖流式沉淀池,表面负荷为2.2m3/(m2·h),有效停留时间为1.25h,污泥回流比为100%。
⑦接触氧化池。有效容积为160m3,填料负荷为1.2kg[CODcr]/(m3·d)。采用推流式鼓风曝气系统。
⑧二沉池。采用竖流式沉淀池,表面负荷为1.1m3/(m2·h),停留时间为2.5h。
⑨砂滤池。滤层高为1.0m,滤速为6m/h。

3 工程调试运行及处理效果

该工程于2001年9月动工,2002年初建成,2002年1月开始设备调试以及菌种的培养和驯化。先进行混凝反应沉淀池加药试验,经过几种药剂的试验比较,最后确定了2种经济有效的药剂及投加量为:混凝剂选用硫酸亚铁,投加量为150mg/L;絮凝剂选用聚丙烯酰胺,投加量为5mg/L。随后进行菌种的培养和驯化,为缩短培菌时间,尽快使废水处理站投人正常运行,采用边培养边驯化的方法。在活性污泥的培养过程中,不断加入经混凝处理后的车间废水,并在好氧池内投加同类厂家的活性污泥及定量的面粉、尿素、磷酸三钠等营养物。同时调整pH值及溶解氧。先闷曝一段时间,使池内活性污泥逐渐增加,然后逐渐加大进水量,直到满足设计水量。经过2个月的培养和驯化,活性污泥池内污泥的质量浓度达到3.0kg/m3左右。从显微镜观察,生物生长稳定。

经过1个多月的稳定运行,工程于2002年4月通过环保验收,监测结果见表3。整套设施自运行以来一直处于高效稳定的状态。

表3 工程运行监测结果

项目

ρ(CODcr)/(mg·L-1)

ρ(BOD5)/(mg·L-1)

ρ(SS)/(mg·L-1)

硫化物/(mg·L-1)

色度/倍

进水

3500

800

500

120

12000

出水

50.6

12.3

55.0

0.41

40

4 运行费用分析

该工程总投资为180万元,废水处理工程满负荷状态下的处理成本见表4。

表4 废水外理成本

项目

单价

费用/(万元·a-1)(300d计)

人工费(6人)/(元·a-1·人)

9000

5.4

电费/(元·d-1)

568

17.04

药剂费/(元·d-1)

859

25.77

折旧费(5%)

 

90

总计

 

57.21

 该废水处理工程年运行费用为57.21万元,单位处理成本2.38元/m3,单位直接处理成本(不含折旧费用)为1.98元/m3。

5 结论

①采用混凝沉淀-水解酸化-二级好氧生化成功地处理了广州市某浆染厂排出的生产废水,该方法具有处理效率高、出水稳定、操作简便、耐冲击、日常维护方便等特点。
②浆染厂生产废水中含染料及残碱等复杂成分,应使用物化、生化法联合处理。把物化系统放于生化系统之前,可以去除大部分硫化物及残碱,降低CODcr,为后续生化处理创造有利条件。
③水解酸化在整个处理工艺中的作用不可忽视,它直接影响处理效果的好坏。
④浆染厂生产废水经“物化+三级生化”法处理后,CODcr,BOD5,SS和色度的去除率分别达到98%,97%,90%及99.6%,出水各项指标均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中一级标准。
 
 

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