日本北海道电力公司利用电厂粉煤灰脱除烟气SO2
日本北海道电力公司在1986 年开始研究和开发的,先后经过实验室阶段、1000 和50000m3N/h 烟气量的小试和中试,直到建立12.5 万kw机组的示范工程,历经5 年时间正式投入了商业运转,至今已正常运转整十年。该技术已转让给美国等5 个国家。
1 工艺过程
经除尘后的锅炉烟气在脱硫器中与颗粒状粉煤灰脱硫剂反应,烟气中SO2被脱除后进入烟囱排放。脱硫产物沉积在粉煤灰脱硫剂中一起从脱硫器排出,其中一部分掺入到飞灰中作粉煤灰脱硫剂的原料,其余则成为副产品出售。
脱硫反应器分预反应器和主反应器两个部分,粒状脱硫剂自上而下依次流动穿过主反应器和预反应器,烟气与脱硫剂在反应器内交错流动接触。
2 工艺特点
脱硫率≥90%(烟气温度100-300℃);除尘率≥85%;石灰利用率≥80%;
属于固-气反应,脱硫产物被固定在粉煤灰中,一方面改善了粉煤灰的物理性能,提高了粉煤灰的利用的价值;另一方面作为造粒的粘接剂而得到充分利用;
干式工艺过程,不产生废水,也不引起烟气温度的下降,因此不需要烟气再加热过程;
脱硫器类型:颗粒流动床,系统压力降约100mm水柱。
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